溶胶站主轴磨损维修及改进措施.docx
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1、摘要:针对GMT-600型液压升降式明胶配制罐在生产中出现的主轴传动轴承破损、主轴轴承位短期性磨损等故障,通过分析在操作、维修该设备时所发现的问题,提出了维修方案及改进措施。关键词:胶液配制;主轴磨损;搅拌桨;维修;改进O引言我公司在2012年从韩国CHANGSUNGSOFTGE1.SYSTEM1.TD.引进了两台GMT-600型液压升降式明胶配制罐,用于软胶囊生产用明胶液配制。但是,使用一段时间后,该设备发生了主轴传动轴承破损、主轴轴承位短期性磨损等故障。本文将对此问题进行分析,并提出相应的维修方案与改进措施。1 设备介绍GMT-600型液压升降式明胶配制罐的溶胶站主轴,一端依靠链轮式联轴器
2、与电机轴相连,另一端通过轴承座支撑,靠近轴承座的输出端是一个模数为3、齿数为20的圆弧齿轮Zl,齿轮Zl把动力传递给模数为3、齿数为30的上下两个圆弧齿轮Z2、齿轮Z3,圆弧齿轮Z2通过内轴(实心)把动力传递给中心搅拌桨,圆弧齿轮Z3通过外轴(空心)把动力传递给框式搅拌桨。图1是该设备溶胶站结构示意图。两根搅拌桨的轴同心,实心内轴被包在空心外轴之中。启动设备,在齿轮系的传动下,溶胶罐内的框式搅拌桨正转、中心搅拌桨反转,在生产工艺条件下,把罐内的明胶混合物配制成合格的流体状明胶液。4上限位开关主皿上箱体液压站体箱图1溶胶站结构示意图2 故障描述GMT-OkGMT-02溶胶站的主轴在靠近齿轮端部分
3、出现了严重磨损,该处轴承破损,轴卡也不见踪迹。此现象说明,主轴在该处所承受的负荷严重不均匀,其中一边承受的负荷远大于该轴承的载荷能力,长期超重负荷运转,将轴卡磨尽,使轴承损坏,失效的轴承不能正常运转,主轴的轴承位处也磨出了一个沟槽。同时,GMT-02溶胶站的传动齿轮系还有轻微损伤。齿轮系在设备生产运行时,经常会听到明显的冲击性噪音。3 原因分析笔者在生产操作、维修时通过观察与分析该设备发现,造成主轴负荷严重不均匀的原因如下:3.1 齿轮装配时中心线没对齐,导致齿轮啮合不到位该设备自2012年购入投产后,已经更换设备主轴两次。在2016年12月的设备维修时发现:电机轴和主轴上的联轴器靠背轮存在着
4、高度差,不在同一水平线上,齿轮Zl、齿轮Z2、齿轮Z3啮合不到位。其中:(1)GMT-Ol溶胶站的齿轮Zl与齿轮Z2齿根在垂直方向基本重合,但齿轮Zl的齿顶与齿轮Z2的齿根有明显的错开间隙,而齿轮Z2相对齿轮Zl明显上移,如图2所示,用手摸齿轮Zl与齿轮Z3齿根基本重合无间隙,齿轮Zl与齿轮Z3啮合正常。(2)GMT-02溶胶站的齿轮Zl中心线虽处于齿轮Z2与齿轮Z3的中点位置,但齿轮Zl整体向左偏移(偏向轴承端),即传动时齿轮ZI的齿顶与齿轮Z2、齿轮Z3齿根啮合,导致该齿轮系没有正确啮合,使齿轮系有一定程度的磨损,如图3所示。而溶胶站的齿轮系正确啮合应如图4所示。图2GMT01溶胶站的齿轮
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