大型生料立磨系统的节电改造(精品).docx
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1、大型生料立磨系统的节电改造摘要:针对电耗高的生料立磨系统分步实施改造,应用了新型低阻高效选粉机、低阻稳料风环、大蜗壳低阳型旋风筒、新型密封喂料器、高效循环风机等一系列新技术,并不断强化精细化管理,生料工序电耗由17kWh/t逐年下降至12.44kWhto关键词:立磨选粉机风环旋风筒喂器循环风机节能降耗0引言我公司3号生产线于2010年建成投产,配套的生料磨为TRMR53.4立磨,设计台时产量450th生料细度R8o12%自投产至2018年期间,通过不断的优化调整,台时产量达到515t/h以上,并能稳定在高产状态下运行,但生料立磨系统工序电耗长期居高不下,20112017年累计平均电耗为17.3
2、4kWh/t,远高于行业内先进值。2018年,公司决定采用新技术,推行精细化管理,以降低生料立磨工序电耗,降低生产成本,提升公司竞争力。1系统基本情况该粉磨系统主机设备配置见表1,工艺流程见图K表1主机设备配置序号设备名称规格型号主要参数装机功率I生料磨TRMR53.4曙秋直径:5300mm转速:25.35r/min磨程数量:4个磨程:2450nn735rnnYRKK900-6400OkWIOkV2选粉机SR52H1转子直径:中520Omm转子转速:30-80r/min3循环风机W6-230-l4No.37F风址:900O(X)m,h全压:1270OPa转速:980r/min电机功率:YRKK
3、9-6,44kW,IOkV5袋除尘器1.CMG530-48耐高温脉冲除尘器处理风量:960OOOm%入口浓度:80gNm,出【I浓度:30mgNm,阻力损:2OO17OOI%滤袋数盘:2560条总过渡面积:16960m2清灰方式:在线定时清灰6主推风机Y5-2X53-14No.29.7FJ4S:IO3OOmh入口静压:-3850Pa(工况,海拔2252m)YP,Q7IO-6I800kW.IOkV图1系统工艺流程图2存在的问题该生料立磨系统工序电耗长期居高不下,20112017年累计平均电耗为17.34kWhto具体表现为:(1)旋风筒结构落后,系统管道偏小,磨内压差高,导致系统阻力高,负压达到
4、12500Pa以上;(2)立磨配套的选粉机型式落后,选粉效率低,合格品不能及时选出;同时出磨生料0.2mm细度长期偏高,处于控制指标2.0%边缘,影响水泥窑般烧质量;(3)立磨进料溜子处原配置的回转下料器磨损间隙增大,漏风严重,导致窑尾烟囱在线监测氧含量长期高达10.5%左右,颗粒物折算值高,环保超标的风险加大;阻力高、漏风大,使得循环风机电耗居高不下;同时,回转下料器卡料引起系统跳停现象频繁,严重影响系统连续稳定运行能力;(4)配料系统硫酸渣调配库因锥部直径设计偏小,硫酸渣水分大,物料粘湿,蓬料堵料、下料不畅问题频繁发生,断料后需止料停机处理,不仅造成配料波动大并且能耗浪费大;(5)经专业检
5、测,系统配套的循环风机效率低下,只有63%左右。3改造优化措施3.1磨机系统优化(1)我们采用新型低阻高效NU5832选粉机(见图2)代替原静态选粉机,实施过程中最大程度利用原选粉机的结构,从而降低改造成本,保留了原选粉机的传动、出风口、选粉机电机和减速机,更换了转子(含动叶片)、静叶片、壳体、下锥体、进料管等。实施选粉机改造后选粉机阻力降低30%,选粉效率提高9.13%,循环负荷降低312%(立磨),还可通过调整外风翅的角度实现调整不同粒径颗粒的选粉效率,有效控制成品的粒度分布。选粉机电机功率降低15HZ,选粉机电流降低50A,生料0.2mm细度1%,性能指标均优于实施前指标。(2)拆除原有
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