4.18钢水包倾覆事故技术分析.docx
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1、“4.18”钢水包倾覆特大事故技术分析(一)事故企业概况2007年4月18口7时53分,辽宁省铁岭市清河特别钢有限公司发生一起钢水包倾覆特大事故,造成32人死亡,6人重伤,干脆经济损失866.2万元。辽宁省铁岭市清河特别钢有限公司成立于2005年5月,是一家以民营资本为主的股份制企业,法人代表为高峰。该公司位于铁岭市清河区向阳街,注册资金800万元,其中高峰个人出资600万元,控股75%;铁岭市清河区国有资产管理局出资200万元,持股25%。清河特别钢有限公司炼钢车间于2(X)6年9月投产,生产规模为年产钢14万吨,主要产品包括轴承钢、模具钢、易切钢、不锈钢等10()多个钢号的锻造用钢锭。主要
2、工艺流程为:30tEBT电弧炉y1.F钢包炉yVD真空炉铸锭退火y精整。炼钢厂房内主要设备有:长春电炉厂生产的EBT电弧炉和1.F钢包炉各一座;西安秦翔科技公司生产的VD真空炉一座:801、501、301、IOl电动双梁桥式起重机各一台;12t电动双梁桥式起重机2台。清河特别钢有限公司在册职工总人数为471人,炼钢车间:负责组织各工段平安生产,整个车间人事、工作协调、检修等管理工作。事故所在的炼钢车间下设甲、乙、丙3个工段和独立的机械、电气检修班组,3个工段实行三班两倒,每个工段连续工作12小时。4月18日事故发生时,丙工段当班,甲工段打算接班。(二)事故现场勘察及相关调查1、地面勘察事故发生
3、在清河特别钢有限公司炼钢车间冶炼跨(BC跨),倾覆的钢水包位于铸锭坑北面,VD真空炉东南侧。钢水包包口朝向西偏北方向,钢水包内钢水倒出,仅余少量钢渣。钢水包包底钢结构有明显被撞击的扇形痕迹,包壁南侧靠近包底部位有一V型撞痕。(见图2)。龙门钩倾倒在钢水包上方。图2钢水包底部撞痕钢水包倾覆后,流出的钢水一部分向西流至废钢进料线旁边(第8柱与第9柱之间),最远处距钢水包包口237m:一部分向北最远流至C列柱;还有一部分流入VD真空炉平台下的工具间内。工具间的尺寸约为5.4mX58m,东面有双扇门和一扇窗户,北面有一扇窗户并被窗外的铁柜拦住。钢制门南侧一扇仍在,北侧一扇向屋内倒入钢水中,门的中心距离
4、钢水包包口的中心6.0mn在钢水包东南侧约4.0m处,浇注台车的4个双轮缘车轮全部脱轨,台车偏向东南方向,台车东端偏离轨道中心线约1.2m0台车西框架梁北端西北角上表面有明显的扇形撞痕(见图3),最深处达28mm,腹板出现凸起变形。固定于西框架梁上的小车轨道北端有1.0m长的轨道断裂,掉入铸锭坑。位于台车西北角的台车行走电动机外壳及端温裂开脱落,传动轴西侧向卜.弯曲。吊运钢水包的起重机停在冶炼跨第12柱与第13柱之间,其主钩与龙门钩脱开,平躺在钢水包的北侧、距包底约l0m的地面上,距定滑轮组中心水平距离约4.0m。事故伤亡人员中,有31位死者在工具间内,另1位死者在VD真空炉西侧运料车旁边。图
5、3浇注台车框架梁扇形撞痕2、事故起重机勘查事故起重机是一台8020t通用桥式起重机,主钩额定起重量803副钩额定起重量20t,跨度19.5m,起上升度20m,起升速度7.00nVmino主钩由一台YZR355M-1O电动机驱动,通过制动器、联轴器、减速器、开式齿轮、卷筒、钢丝绳实现升降,属一套驱动系统。在电动机及减速器中间有两个制动轮直径为500mn的沟通电磁铁制动器。(1)主起升电动机主起升电动机由大连黄海起重电动机有限责任公司制造,外观及定子、转子接线端子无异样,铭牌参数如卜丁型号:YZR355M10、90kW.50Hz工作制:S3、JC40589rmin.IP44GD仃:14.32kg肝
6、;环境温度40,绝缘等级F(2)钢丝绳钢丝绳实测直径为3O.5mm,湍已从卷筒脱落,搭在龙门钩上,绳头落在铸锭坑内,呈松散状,绳的端部2.8m和32m处有明显的折弯痕迹,且折弯方向相同。另一端反绕在卷筒上靠近减速器的端部,绳头夹在开式齿轮与其支承端的间隙内,呈松散状。绳的端部3.1m处有两股钢丝绳断裂,3.8m处有明显的折弯痕迹。钢丝绳的其余部分仍缠绕在动滑轮组与定滑轮组之间。(3)卷筒、钢丝绳压板和螺栓卷筒外观正常,支承端固定完好,绳槽表面无明显擦痕,且上面有许多灰尘,灰尘上有钢丝绳的压痕。卷筒靠近减速器的一端,3个钢丝绳压板均已脱落,仅剩1个螺栓在卷筒上,其余2个螺栓孔螺纹有明显拉伤痕迹:
7、另一端1个压板完整固定在卷筒上,未见擦伤痕迹,另2个已脱落,仅剩1个螺栓在卷筒上,余下的I个螺栓孔螺纹有明显的拉伤痕迹。在地面找到2个螺栓、一套完整的压板(螺栓和压板)和半块压板,压板与钢丝绳的接触处均有明显的擦伤痕迹。(见图4)。图4地而找到的螺栓和压板(4)制动器及制动衬垫主起升机构的两台沟通电磁铁制动器均处于闭合状态,且与底座连接无松动,制动弹簧无断裂现象,制动臂完好。靠近电动机侧的制动器,其制动衬垫的两侧厚度很不匀称,一侧厚约14.0mm,另侧约l5mm,且有部分脱落;靠近减速器侧的制动器,两侧制动衬垫的厚度分别约为13.0mm和7.0mm,且电磁铁拉杆行程不足。两个制动轮表面均有不同
8、程度的磨损,最严峻处可见宽8.0mm、深1.5mm的沟痕。(5)电气系统电气系统技术水平落后。限制屏外观陈旧,安装在起重机走台上,限制设备均无铭牌,部分器件未见标牌:元件袒露、无隔热措施,防护等级为IPo0,积尘严峻,大部分主触点弧光烧损严峻,协助触点锈蚀严峻,部分灭弧罩缺失,个别接触器转动不敏捷,线圈表面有焦痕,电磁噪声严峻:屏体结构刚性不足,易造成限制逻辑混乱:屏内限制线是禁止运用的单芯BV册料护套导线;整车导线的敷设质量较差,敷设的导线均为无耐高温性能的BXR导线;接线未采纳标准接线工艺,多处导线有断线再接现象。主起升主令限制踞(型号为1.KT-12/70)手柄运动方向与标准方向相反。(
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