循环氢压缩机停机原因分析及处理方法 - 副本.docx
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1、蜡油加氢装置(150万t/a)的循环氢压缩机是由BC1.406型压缩机与NG25/20型拖动汽轮机组成,是炼油装置的核心关键设备,它的安全稳定运行是加氢装置的重中之重。机组于2012年11月投入运行,期间运行基本稳定。2020年12月完成大修,大修后汽轮机单机试运正常。机组开车后分别于12月10日、19日和20日3次发生突然停机,给装置运行造成波动。表1汽轮机设计参数机组甥NG25/20顿定功率kW1912额定转速dmm12083电子/机楂超速RPM1370A/B956嘉汽流量TZh33.15人口蒸汽温度C420人口压力MIXa)335出口压力MPa(八)1.2停机原因分析停机趋势分析该汽轮机
2、于2020年12月5日单机试运,静态试验正常,机械超速试验跳闸转速记录为13889rmin(电超13703/铭牌机超13956),超速-67rmin,单机试验正常。机组突停后各路油压趋势见图1,停机前动力油压、速关油压(2020年12月19日停机后新增趋势)、二次油压、机组转速和调节阀输出值趋势,并结合SOE事件记录可见:在转速突然下降时刻,机组未收到任何仪表停机信号,仅收到速关阀关闭回讯,说明速关阀已关,此刻调速系统检测到机组实际转速低于给定转速后不断增大输出。图I停机过程中各油压趋势因二次油压油源自速关油,并随速关油失压同步下降,约20s后(转速持续下降)触发调节汽阀输出开度40%且转速5
3、00rm联锁条件,触发机组联锁停机。经过对各油压表、现场监控等考证,判断为速关油异常失压才可能导致机组先开始转速下降,再引发联锁,因此速关油失压为停机直接原因。经仪表专业排查未发现仪表误动信号。2020年12月19日更换停机电磁阀后,2020年12月20日机组再次停机。从油压变化过程看,速关油压失压速度属于快速失压(2s内),推测通过系统液压元件渗漏的可能性较小,且机械故障一般具有不可逆性,从几次开机后可正常运行一段时间看,速关油因调节液压系统故障快速泄压可能性更大。排查速关油失压图2可见,速关油失压可能的部位有速关阀、速关组件(手动停机阀、仪表停机电磁阀)、危机遮断油门组件和危急保安器(下文
4、称机械飞锤)。图2汽轮机调节油系统图排查速关阀与速关组件对速关阀进行密封性试验,通过缓降速关油压力(控制油压)标定出速关阀弹簧动作油压为0.34MPa,同时在正常操作时速关阀开启及关闭速度均正常,因此判断速关阀性能正常,排除速关阀产生泄压的可能。速关组件用于汽轮机就地启动、停机、速关阀联机实验及危急诊断油门自动挂钩。从图1趋势中速关油失压速度极快,且仪表更换停机电磁阀后机组再次停机情况看,基本排除速关组件故障。排查机械飞锤机械-液压式危急遮断油门是汽轮机机械保护装置(见图3),当汽轮机在运行过程中出现故障需要紧急停机时,可通过拍动手柄(部件1)使速关油E与回油口T相连,泄放速关油使速关阀关闭。
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