早期包衣机控制系统的改造.docx
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1、摘要:针对部分早期包衣机在生产过程中存在的不足,通过采用触摸屏、P1.C,变频器等方法,对包衣机的控制系统进行了改造,达到了既提高设备自动化生产性能,又满足生产工艺要求的目的。关键词:包衣机;P1.C;控制系统;改造;触摸屏;变频器O引言包衣机是片剂生产中的重要设备之一,其作用是给素片表面包一层糖衣膜或薄膜。近年来,随着人们对健康的关注度不断提高,对药品质量及其生产工艺要求也更为严格,相应地对制药设备也提出了更高的要求。目前仍有部分较早期的包衣设备(本文以包糖衣膜的包衣机为例)的控制系统是采用继电器以接线的形式进行逻辑控制,系统控制不稳定,容易出现设备故障,亟需对包衣机实施有效合理的整改。1
2、问题分析1.1 包衣机工作原理首先,将素片放入包衣机转鼓内,转鼓做顺时针旋转,然后分次对转鼓内的素片加入糖浆,使糖衣片在转鼓内翻滚、摩擦,使糖衣膜包裹均匀。同时.,向转鼓内通入热风,迅速除去素片糖衣膜表层的水分,最终获得均匀、光滑的糖衣片。根据工艺要求,包衣过程中需要控制以下环节:(1)控制进风量的大小;(2)在一定范围内控制转鼓的转速;(3)对转鼓和进风进行加热控制。1.2 存在问题笔者通过分析包衣机的工作过程和控制系统,发现其存在以下缺点:(1)包衣机的控制系统是采用继电器以接线的形式进行逻辑控制,控制按钮较多,控制柜所占空间相对较大,由于生产环境粉尘较多,按钮处容易积聚粉尘,导致设备出现
3、故障,不便于设备清理,易造成清洁盲区,污染周围环境,影响药品质量。(2)包衣机转鼓的旋转速度通过机械调速控制,调速不稳定,控制不便。2 改造方案2.1 改造思路通过分析包衣机控制系统的工作情况,从方便、省时、稳定等角度出发,决定进行以下方面的改造:(1)采用P1.C替代继电器进行系统控制。(2)采用触摸屏作为人机界面操作替代按钮键操作。(3)增加模拟量输入模块及输出模块各一个。(4)采用变频器控制调节转鼓的转速。变频器是利用电力半导体器件的通断作用,将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,可实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。(1)P1
4、.C与模拟量输出和输入模块分别选择三菱FX2N-16MR.FX2N-4AD-PT模块和FX2N-485-BD通信板。(2)变频器选择三菱FR-A540-2.2K-CH。(3)触摸屏选择三菱F940GOT作为操作界面,并运用SWOPC-FXDU/WIN-C软件设置界面参数。2.3 控制系统原理改造后的包衣机控制系统原理如图1所示,由触摸屏向P1.C发送和接收数据,通过P1.C运行程序控制输出电路各执行元件的工作。转鼓电机由变频器控制调速,通过FX2N-485-BD模块来接收和发送数据至P1.CoFX2N-4AD-PT模块将进风和转鼓温度数据通过转换发送到P1.CoFX2N-485BD触摸屏F2N
5、4ADPTFR-A540变频器进风温度转鼓温度图1改造后的包衣机控制系统原理,3 系统改造3.1 控制要求(I)使用触摸屏,通过P1.C和相关模块,控制各执行元件的启动和停止;(2)使用触摸屏,通过P1.C的FX2N-4AD-PT模块,检测和控制温度;(3)使用触摸屏,通过P1.C的RS-485总线,在运行中直接修改变频器的运行频率。3. 2软件设计3.2. 1数据传输格式设置系统数据按照通信请求一站号一指令代码f数据内容f校验码的格式进行传输。其中,数据内容可多可少,也可以没有;校验码是求站号、指令代码、数据内容的ASCn码的总和,然后取其第2位的ASCn码。3.2.2 变频器数据代码变频器
6、数据代码如表1所示。表1变频器数据代码,操作指令Q指令代码数据内容.正转,HFA-H02p停止,HFA:HOOJ写入运行频率HED,H0000H2EE03.2.3 通信格式设置通信格式是通过特殊数据寄存器D8120进行设置,根据控制要求,其通信格式设置如下:(1)设数据长度为8位,即D8120的bO=l;(2)奇偶性设为偶数,即D8120的bl=l,b2=l;(3)停止位设为2位,即D8120的b3=l;(4)通信速率设为19200bit/s,即D8120的b4=b7=l,b5=b6=0;(5)D8120的其他各位均设为0。因此,通信格式设置为D8120二9FH。3.2.4变频器参数设置根据上
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