创新型吸收塔施工工艺论文.docx
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1、创新型吸收塔施工工艺论文1项目背景与施工难点本次主吸收塔改造内容为拆除原吸收塔+n.050至+22.900段钢制塔体,原塔体+22.900以上塔体(包括除雾器)及原塔体+11.050以下塔体利旧,在塔体两个利旧段中间更换并增高,共计19.95米新塔体。犹如“汉堡包”式塔体改造(原塔体中间更换并加高,首尾利旧)。原合同要求停炉改造工期为80天(要先拆然后再建,当时被业界认定为不可能实现的项目工期)。除主吸收塔改造难点外,另一个难点在于两台炉分期改造,非同时停炉,很多公共系统须限时限位在两台炉安全运行的前提下改造,施工区域大多为狭小的正在运行的设备丛,尤其是新老系统设备的在线过渡期切换细节更为复杂
2、(包括电仪及DCS控制程序新老联锁的切换),断断续续的切换、断断续续的分系统改造、一环扣一环的改造顺序等,稍不留心就容易出现被迫停炉、跳机、跳系统等事故,乃至安全事故,工程延期更不用说。2项目的实施情况及创新性该项目主吸收塔施工工艺原定为国内惯用方案(液压顶升),具体原工艺工序如下:不停炉塔体小件预制停炉后塔体10米标高处升降液压顶装置安装停炉后分拆更换塔体停炉后小件吊装停炉后塔体大面积整体打磨停炉后塔体整体防腐停炉后塔内件安装。因原吸收塔+11.050至+22.900需拆除重做并额外加高8.1米,且+I1.050以下塔体壁板利旧,故在吸收塔内部+I1.050处设置操作平台,16个液压顶固定在
3、+11.050标高处。此惯用方案在结合本项目特殊情况后,在实施过程中存在以下危险源和弊端:(1)由于液压顶重心升高存在一定的不稳定性及危险源;(2)顶升平台的安装将大量破坏利旧段的防腐层,大大增加防腐修补量,造成大量经济损失及工期损失;(3)液压顶操作平台等措施结构须在停炉、浆液清除后,方可开始操作平台的施工,浪费了大量宝贵的停炉时间(大约20天);(4)在本项目中,除了液压顶升塔体外,还存在液压降低塔体的过程,降塔体更难控制塔体的平衡。通过液压降塔体作拆除,液压顶升塔体作更换加高,光塔体机务改造工期就达80天,留给塔内防腐施工的时间远远不够,更不用说防腐的不确定因素(利旧塔体段防腐修补量的多
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