高调门摆动原因分析及处理.docx
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1、【摘要】三河电厂#2机正常运行中高压调速汽门GV2在320MW负荷以上出现大幅摆动现象,通过对调速汽门静态曲线的分析,确认造成GV2摆动的原因为电液转换器特性发生变化,经过对电液转换器及油动机的调整消除了GV2摆动。设备概况三河发电有限责任公司一期工程安装两台350Mw汽轮发电机组,汽轮机为日本三菱重工高砂制作所制造的TC2F型单轴、双缸两排汽、一次中间再热、凝汽式汽轮机,#1、2机组分别于1999年12月、2000年4月投产。汽机调速系统采用三菱公司20世纪90年代的电液调速、低压透平油控制系统(DEH),系统共设有四个电液转换器,分别安装在汽轮机前箱的左右两侧。其中前箱右侧第一个电液转换器
2、控制汽机两个主汽门(MSV)、前箱左侧电液转换器控制调速汽门GV1、GV3、前箱右侧第二个电液转换器控制调速汽门GV2、GV4、前箱右侧第三个电液转换器控制两个中压调速汽门(ICV)。电液转换器负责把DEH控制系统发出的阀位控制电信号转换为控制油的油压信号,各汽门的油动机在控制油压的作用下改变汽门的开度。1电液转换器及高压调速汽门油动机结构与原理1.1 电液转换器结构与原理三菱汽轮机电液转换器结构如图1示,高压油从油口1进入电液转换器,经节流口K后进入PX腔室。在汽轮机挂闸安全油建立后,罩杯D在安全油的作用下向右运动封住泄油口,在PX腔室建立控制油压,该控制油分别送至所控制汽门的油动机。在汽门
3、开度需要调整时,DEH调速系统发出相应的开度指令电信号,通过伺服马达输出改变泄油口4的开度来调整PX腔室内控制油压,进而改变汽门的开度。1.2 高压调速汽门油动机结构与原理高压调速汽门油动机(如图2示)主要由四部分组成,即接受控制油压信号的继动器活塞、随动错油门、油动机活塞及反馈杠杆。继动器活塞上面接受控制油压信号,克服弹簧G的作用力使继动器活塞上下运动,且继动器活塞的位移与控制油压成正比。随动错油门的上部作用着平衡油压,下部作用着弹簧弹力,平衡油压是高压油经节流孔F进入腔室D,以及继动器活塞尾杆伸进错油门孔所形成的排油口所建立的。当继动器活塞移动时使腔室D内平衡油压变化,从而带动错油门,改变
4、油动机下部腔室接通进油或排油。当错油门接通高压油时,油动机活塞在油压的作用下产生强大推动力,克服阀门开启的阻力开启阀门。当错油门接通排油时,阀门在弹簧的作用下将活塞向下压将阀门关闭。阀门反馈杠杆则是将油动机活塞位置的变化反馈到油动机活塞的输入端(即反馈套筒移动)将错油门重新封住,使油动机活塞重新建立新的平衡状态。当阀门需要开启时,DEH控制电流增加,控制油压增大。油动机继动器活塞在控制油压增大后克服弹簧弹力活塞下移,活塞尾杆油口关小,腔室D平衡油压升高、随动错油门下移打开反馈套筒与油动机液压缸进油口,高压油进入液压缸推动油动机活塞向上移动带动调门开大。在油动机活塞上移同时反馈杠杆推动反馈套筒下
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