改善水泥净浆流动度的措施.docx
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1、改善水泥净浆流动度的措施(精品)摘要:分析r影响P042.5水泥净浆流动度的主要原因,提出了改善P*042.5水泥净浆流动度的措施。通过添加3%煤肝石用于生料配料,对水泥配料用原材料及控制指标进行调整,1:1搭配使用改性磷酸石仔与脱硫石誉,优化调整开路磨粉磨工艺,改进选粉机下料方式,降低出磨水泥比表面积及温度,完善水泥出入库管理等措施,水泥净浆流动度得到明显改善,满足了商品混凝土的施工使用要求。关键词:水泥净浆流动度:生料配料:水泥配料1概述我公司有两条5000td水泥熟料生产线,配套4台HRM3400生料辑磨,2台l8mX72m预分解窑,带TDF分解炉及TCT2108第三代篦冷机,配套25M
2、W纯低温余热发电机组,配备5套“辑压机(1600mmXl400mm)+V型选粉机(JVX2500)+球磨M(l.2m13m)”水泥开路粉磨系统,当比表面积为(36515)mVkg时,P042.5水泥产量为190tho熨季高温时,P042.5水泥净浆流动度低且波动较大,对出厂水泥质量造成不良影响。影响P-042.5水泥净浆流动度的主要原因包括:出窑熟料急冷效果差、水泥配料方案调整不及时、生产工艺系统调整不当、水泥颗粒级配不合理、水泥出库日常管理存在不足等。为有效改善水泥净浆流动度,我公司采取了以下措施,并取得了预期效果。2改进措施2.1 分析熟料岩相,调整生料配料方案2.1.1 熟料岩相实验及分
3、析(1)取熟料瞬时样,样品重量6.Okg左右(以足够做小磨试验为准)。保存取样前、取样时、取样后的中央控制室操作画面。若11:00取样,则分别保存9:00、10:00、11:00,12:00.13:00时,窑头、窑尾、废气处理的操作画面。(2)留存做岩相分析的熟料样。从样品中选取3个大熟料颗粒,不用破碎;另取熟料样进行破碎,筛分出47mm的熟料颗粒,称重200300g作为岩相分析的样品备用,记录取样口期、时间、取样人等;对熟料样进行化学分析、小磨试验、物理分析,包括3d、28d强度分析等:提供入窑生料粉及入窑煤粉的细度、水分、化学分析。(3)进行熟料岩相分析。熟料岩相照片见图1,由图1可以看出
4、,A矿有明显裂纹,边棱不光洁,已有部分分解和熔蚀现象,并有B矿和f-CaO的包裹体,说明熟料急冷效果差,影响熟料净浆流动度。2.1.2 添加3%煤砰石用于生料配料由多次试验可知,在生料配料时,用硫含量3%的煤肝石(SO,在0.5%1.0%)替代粘土(无硫、RO高),在不影响硫排放的情况下(W50mgm),提高熟料硫碱比,可有效改善熟料净浆流动度。添加不同比例煤肝石的熟料净浆流动度比较见表1。由表1可知,添加1%煤砰石时,熟料净浆流动度变化不大;添加3%煤肝石时,熟料净浆流动度有所改善,窑尾烟气SCh含量在可控范围内;添加5%煤肝石时,熟料净浆流动度改善明显,但窑尾烟气S02含量较高且波动较大。
5、另检测添加3%煤肝石后的熟料性能可知,熟料需水量、凝结时间及28d抗压强度变化不大,3d抗压强度提高IMPae2.2 针对高温天弋,调整P042.5水泥配料方案2.3 .1调整石灰石及粉煤灰等混合材掺加量在P-042.5水泥烧失量(W5.0%)合格的前提下,尽可能地提高非活性混合材石灰石的掺加量(国标要求8.0%),减少需水量较大的粉煤灰的掺加量。调整后水泥净浆流动度明显改善,不同烧失量时水泥净浆流动度的变化见表2。由表2可以看出,生产P042.5水泥时,在熟料添加比例相同的前提下,根据不同混合材的性能,通过调整混合材掺加量,可改善水泥净浆流动度。2.4 .2搭配使用改性磷酸石哲与脱硫石膏不同
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