6000td水泥熟料生产线节能降耗改造实践.docx
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1、6000td水泥熟料生产线节能降耗改造实践摘要:国内某6OOOt/d水泥熟料生产线实施了预热器降阻、分解炉扩容、分级燃烧和整体更换成第四代中国根式破碎机冷却机等一系列改造实践。改造后,窑系统各项运行指标均有明显提升,分级燃烧结合SNCR脱硝系统实现了N0x5.2m,高度约90m).鹅颈管从分解炉顶部引出,分两侧通过延伸管道折向向卜,最后连接C5旋风筒。改造后,分解炉与鹅颈管的总容积达320011u,能更好地满足预分解系统气料热交换、CaCOJ分解、煤粉燃烧等物理化学反应过程的需要。分解炉扩容改造前后对比见图3。2.3分级燃烧改造适当提高三次风管入分解炉位置,大幅增加分解炉还原区容积,提高氮氧化
2、物还原时间和还原效率,有效还原回转窑产生的热力型氮氧化物和分解炉改造后产生的燃料型氮氧化物,降低烧成系统氮氧化物浓度。相对于传统脱硝技术,分级燃烧脱硝系统还原区的气体停留时间延长了一倍,充足的分解炉炉容和气体停留时间,确保了氮氧化物源头减排和燃料的燃尽,兼顾了分解炉的节能和环保功能。(1)提高三次风管位置,连接至原MC炉中部,三次风从分解炉中部侧旋入炉,在烟室缩口至三次风下部形成还原燃烧区。三次风管下部还原燃烧区直径为6.9m,与原MC炉中部连接。(2)重新布置窑尾煤粉输送管道,分解炉用煤沿圆周方向在烟室缩口上方均分四点上下两层(相差Im)分散喷入,产生还原气氛。同时,煤粉在还原条件下燃烧,也
3、抑制了Fl身燃料型NOX的产生。(3)为防止还原燃烧区内局部温度过高,结皮堵塞分解炉,重新调整C4旋风筒下料管的下料点。一部分生料喂入还原燃烧区,降低还原区温度,防止结皮堵塞;一部分生料喂入分解炉中部,下料点位于三次风管之上,利于C4下料管生料的分散。(4)通过分级燃烧深度自脱硝(不使用SNCR的情况下),出分解炉NOX浓度W300mg/Nm3,为实现系统N0x50mg/Nnf的超低排放创造了条件。2.4窑尾烟室及密封改造窑尾烟室是物料入窑和出窑气体入炉的连接部位,在设计上要求能够保证物料平稳入窑,尽量减少扬尘,出窑烟气通过烟室产生的压损较小。本生产线提产后,将系统烟室更换为最新设计的烟室,加
4、大烟室缩口宜径,优化烟室与回转窑连接的部位,最小截面积较大幅度增加,有利于降低烟室压损,促进窑内通风。采用新设计的烟室替换原烟室的同时,相应更换了窑尾密封,主要优势如下:(1)扩大了斜坡与拱顶的垂直距离,从2.45m增至2.68m,降低了系统阻力,改善了窑内通风。(2)将烟室“喂料舌头”的包角增至180,适当加长“喂料舌头”长度,减小密封处漏料的可能性。(3)回转窑尾端缩口尺寸优化为3.3m,加大回转窑尾端缩口有效尺寸,从中2.5In扩至62.8m,减少了窑内通风阻力,为优化窑尾烟室结构创造了条件。因烟室整体更换,现有窑尾石墨块式密封装置及窑尾护板也需同步更换,以满足烟室与回转窑连接的需要;同
5、时,优化回料勺扬料板角度及数量,减少密封处潜在的漏料漏风风险。新窑尾密封为重锤压紧摩擦片式,其支撑板两侧吊装在钢结构梁上,并可随窑一起沿窑轴向移动,运转过程中,料斗随窑一起回转。周向布置的重锤压紧装置压在支掾板上,使固定在支撑板上的静密封环与固定在料斗上的动密封环表面紧密贴合,动静密封环之间相互摩擦,进而实现窑尾筒体与喂料室之间的密封。通过干油泵向动静密封环间加入润滑脂,减轻动静密封环的磨损。实践证明,此种密封效果良好,对窑工况的适应性强,操作维护简便。2.5精准啧氢系统改造为降低系统氮氧化物排放,需对现有SNCR系统进行升级,在窑尾的不同位置设置不同的喷枪组,针对不同的工况进行喷枪位置调整,
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