GMP企业自检报告整改报告.docx
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1、制的有限公司药品/P认证现场检或不合格项目整改报告国家食品药品监督管理局药品认证管理中心:针对2013年4月20日至24日国家食品药品监后首理局药品gmp认证检查组对我公司大容量注射剂、小容易注射剂、冻干粉针剂进行现场检古提出的14项一般跳陷项目.我公司在第一时间召开了整改会议,对存在舔陷的缘出进行了具体的谡色,对可就造成的风院进行了评估,会议中对拟实行的整改方案进行了审核批准,并按方案要求将各项整改项目落实到位,现将缺陷项目的整改状况予以报告(整改方案限后)。()制药有限公司2013年5月10日药品gwp认证现场检查缺陷的整改方案1、部分生产人员现场考核记录未按规定进行保存。(其次十六条)1
2、.1. 标陷的描述:我公司针对生产操作规程(特殊是关铤岗位的SoP)培训考核,主要以现场考核为主,由祓培训员工在现场进行模拟操作,培训老师在现场初察其然个模拟操作过程。被培训人现场掾作无差法.则在培训记录成果栏中记为合格,被培训人现场操作有明显起错,则在培训记录成果栏中记为不合格,并填写培训效果怦价表3现场考核没有以文字的形式记录考核过程.所以在生产人员培训档案中没有现场考核记录。1.2. .产生跳陷的缘由分析:在我公司的人员培训管理制度中,对于SoP培训现场考核内容,没有明确的规定,没有以文件形式制订现场考核记录。1.3. .相关的风检分析评估:现场考核没有记录,存在现场考核的针对性和考核过
3、程没有可迫那性。该缺陷也存在于其他部Dsop现场考核中,发生的频率较高。该缺陷不对产品质量产生干脆影响。该缺陷为一般跳陷,风隐等级为低风除。1.4. (拟)实行的整改与频防措施:1.5. 1.修订人员培训管理制度文件,在文件“5.11.培训效果评估”中值加现场考核的具体方法,如将现场考核内容按程序和空要性,分解为若干关椎摄作步骤.按依次迸行考核和记杀,对“5.11.培训效果评估“中条款依次迸行调整,1.6. 2.修订人员培训管理制度文件,在文件“5.15.3.公共培训档案”条款中增加培训现场考核记录”内容.使人员培训现场考核记录按规定进行保存。1.7. 3.SftiS培训现场考核记录记录文件(
4、文件塌码:沙-人-jp-01-022).将现场考核内容进行具体的明确和细化。1.8. 实施的部门和责任人:办公室:Ji宝庆。完成时间:己完成。1.9. 相关证明性文件:1.9.1. 修订后的人员培训管理制度(文件编码(沙-人-bz-gl-07-004)(要印件)。1.9.2. 修订物的人员培训管理制度(文件给码(沙-人-bz-gl-08-004)(SED件)。1.9.3. 新增的培训考核现场记录(文件第码:沙-人-jp-01-022)(复印件)。1.9.4. 修订后的人员培训管理制度的培训考核记录(要印件。2、大容现注断剂车间局部风管改婚后的竣工图纸无生产技术部、质整保证部的确认签字:干净区的
5、送、回、排风口未编号管理。(第四十五条)21.跳陷的描述:检语组在检查大容注射剂车间图纸时,发觉我公司所供应的大容注射剂军叵图纸无生产技术部、质量保证部的确认签字。即无法证明该图线及近相关部门依据实际改造完成的状况对图纸迸行建线确认,以确保竣工图纸与实际完成状况一样.同时,在色闻图纸时发觉我公司三个车间的送风口、回风口、排风口均未进行编号。22.产生除陷的统由分析:(1司大、小容1!注射剂车间改造竣工后,由改造施工柒位供应了竣工图纸。公司项目改隹的相关负责人仅是组积生产技术部、质保证部和财务部对工程质员进行验收决算,没有仔细审核施工方供应的唆工图纸与实际完成状况的一样性.因此,该图纸无生产技术
6、部、质册保证部的确认签字。(井净区送、回、排风口未爆号管建主要缘由是我们没有怠识到送、回、排风口应12行编号管理的里要性,用于工作疏忽所致。2.3. 相奂的风险分析评估:2.3.1. 修工图纸无相关确i.可能会造成微工图纸和修工工程不一样,不便于后期空调系统修理管理。该风险项目为偈然发生,而且改造完成后进行了系统的缝证工作,验证合梢后才允许投入应用.因虻,该风院项目不会干脆影响到产品质,属于低风险。2.3.2. 干净区送、回、排风口未给号管理,可能会造成修理近程中无法精确推断各风口的位置.无法追溯各风口相关的修理状况,不便于日常修理管理对产品质量影响稍微,该风除项目属于低风隘.。2.4. (拟
7、)实行的整改与预防措施:241.新塔首埋文件,出加对各工程项目18工图纸的审核确认要求。按文件要求组织生产车间、机管车间、生产技术部.质Jl保证部对公司各空调净化系统的图好进行检造、确认。2.4.1. 修订厂房设施管理规程(沙-6-bz-gz-05-023),在其内容中增加对干净区猫、回、排风口编号管理的要求,便于日常维护管理。2.4.2. 按文件规定的编号管理要求对干净区送、回、排风口进行境号,并在图线上标明各送、回、排风口的编号,同时在现场的送、回、排风口贴上标示。2.5. 实施的部门及货任人:生产技术部:王国宏:机修车间:金玉明;生产车间;全军;质保证部:侯库.完成时间,己完成。2.6.
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- GMP 企业 自检 报告 整改
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