辊压机+水泥磨系统的调试.docx
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1、假压机+水泥磨系统的调试(精)摘要:某水泥公司3000/d熟料新型干法水泥生产线投产初期,由于弱压机频繁跳停,水泥磨内通风不足,生产系统的中控操作不熟练,直未能达产,通过调试期间的检查、分析和一系列解决措施的实施,成功解决了根压机的跳停问题。并使水泥粉磨系统产量移步提高,调试10余天后,水泥磨产量达到108th,最高可达120h,达到了设计的产量要求水泥质量各项指标能满足国家标准。关键词:根压机;水泥磨;调试1项目基本情况某水泥公司3000d熟料新型干法水泥生产水泥粉磨系统工艺流程采用辐压机半终粉磨+63.8x13m水泥磨圈流系统,系统设计产量为105115th,其主机设备参数见表1,工艺流程
2、图见图1(水泥粉磨为两套系统,本图只表达一套系统)。在投产初期,辐压机运行不正常,磨内通风不足,中控操作生疏,一直未能达产,作为该项目的节能设计,我们随即参与并指导了该水泥粉磨系统的调试工作(见表1)。图1水泥粉磨系统的工艺流程*I*r9ttfttM1,Mitmvv:ani4“:m4ovZ1料收收:*42三1户U,4*Kf1.&If:1.iQgwjKd:MW一碇:2*24东加Rmv1.+产。:-MA1.i1.tt三:WOAa,大19AHttf44UAIUkW11飞勒大“f1.i:I1.M-23ttf1.Kt:2o-2n1.Uit0帆:|mo.1i出冷曲雷011TM:4,、If7Htt;yxoo
3、,1.今仁wn1.Im1.:fr2分析问题和解决措施2.1轻压机跳停在水泥粉磨系统调试初期,辐乐机会频繁跳停跳停前辐压机有时会出现振动。料压机的振动问题一般多数情况是由于物压机回料系统中细粉含量过多造成的,由于细粉的密实度低,其间夹杂着气体在其经过高压力区的挤压后,密实度增高,夹杂气体聚集成气泡,而气泡在高压力作用下破裂,从而会导致根压机的振动。另外,细粉之间易于滑动,当其被拉入高压力区进行挤压时,易产生滑动,也会导致辘压机的振动门。一般当辑缝差大于4mm时,射缝较大的一侧自动加压,如果不能纠偏,当辑缝差大于8mm时称重仓气动阀关闭,停止下料纠偏:缝差大于IOmm辘压机跳停。造成左右相缝差大的
4、原因有如下几种,我们分别进行了检查和整改。1)有铁块或其它金属进入,卡在动定辐之间,导致辐压机产生振动,甚至跳停。由于在熟料配料车间的进料皮带和混压机系统回料皮带上,我们均设置了电磁除铁器和金属探测仪,这种情况发生的可能性不大,但依然再次清扫了水泥粉磨系统各操作平台上的紧固件和焊接碎料等金属部件。2)物料粒度不均,内有较大颗粒物料,细料下卸过快,导致了振动现象。经过一段时间的观察熟料配料至水泥粉磨系统的皮带机上各种原料(熟料石膏,矿渣)粒度均在30mm以下,无大块物料。3)液压缸左右压力不一致,压力小侧被物料撑开导致了左右辐缝差大。我们检查了液压元件,重新调整了液压系统,保证地低工作压力7Mp
5、a左右低于7Mpa自动加压,但加压增加11.5Mpa停止,以保证满足工作压力同时左右压力尽量均衡。4)侧挡板漏料,导致了左右粮缝差大。检查中,我们发现,一侧的侧挡板紧固螺拴出现了松动,侧挡板位置出现了一定偏移,这可能是导致问题发生的原因之一。5)插板阀开度不一致造成料偏,从而引起了左右辐缝差大的发生。经检查,左右抠缝差较大一侧的插板阀开度较大,这是导致问题发生的另一主要原因,重新调节了插板调节阀,保证两侧一致,并按上述方式调整了液压缸的初始压力,使物料不致于轻易撑开辑缝,防止下料过快形成足够料压导致料偏问题。2.2系统产量偏低投产调试初期,水泥粉磨系统产量直徘徊在85th左右,远没达到系统设计
6、产量,具体表现为出磨风温高,过粉磨现象严重,粉磨效率较低,电耗过高。良好的磨内通风,有利于物料蒸发的水气能及时排出,降低磨内温度;减少过粉磨和防止粘磨,粘球及堵塞篦孔等现象发生。于是,我们停磨并进行了如下检查。1)检查研磨体是否有破损情况;2)检查隔仓板和研磨体是否有富仓情况:3)检查出料篦缝;4)检查是否有包球和糊磨等现象;5)检查阀门开度是否与中控一致。经检查,发现隔仓板和出料管缝有堵塞现象仓粉磨效果不佳,更重要的是磨机出口主风管上的电动调节阀的开度比中控显示要小很多。山于电动调节阀的开度与中控不一致,当中控操作已经全部打开该阀门时,现场的阀门大约只开了40%左右,于是便产生了部内通风不足
7、的问题,磨内水蒸气排放困难,导致潮湿细粉部分堵塞了隔仓板和出料篦缝,而这乂进一步加剧了通风不良。对水泥磨系统做了以下调整和改进。1)重新校正了水泥磨出风管上的电动调节阀使其与中控的显示一致,并在后面的中控操作上!加大了该阀门的开度,增加磨内风速;2)清理了隔仓板和出料缝的堵塞现象;3)重新核算了磨机当前的钢球级配,发现平均球径和最大球径均太高很象是不带辐压机的中3.8X13m水泥磨圈流系统的钢球级配,经过与相关负贡人沟通后得到进一步的证实。级配合理时,钢球对物料即有适当的冲击力,又有较多的冲击次数和较强的研磨作用,且钢球间有合理的孔隙率,保证物料经适当的流速穿过磨机,保证了产品的细度,也提高了
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