乙炔事故案例分析[1].docx
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1、乙块站事故案例案例一吉林吉化电石厂乙快泄漏导致空间爆炸,死亡2人事故经过和危害1988年6有29日,吉林省吉化电石厂氯乙烯车间歧章检修致乙快气泄露,发生空间爆炸,死亡2人.6有29日.吉化电石厂氯乙烯车间将V乙狭泵出.入口短节拆下,因原出口蔺门内漏,更换新阀后,出.入口管线分别堵加了盲板,做好了检修前的打算工作.机械工起先检修1乙狭泵.7月5日该车间检修蒸偏系统尾凝器,因乙快系统没有支配检修项目,故只对后部蒸值系统进行了洎洗置换,而前部乙快及转化系统采纳了隔断措施停车.机械工接着对i乙快泵检修.14时6分,忽听到“轰”的一声,乙焕泵房发生缪炸.1名工人被凰到泵房窗外18.5m远的地方,全身无一
2、布丝,仅剜一条皮带,当即死亡I另1名工人被倒埸的墙壁压在电机室内V电机旁,特抢救出,心脏已停止跳动.二.事故缘由分析1 .在拆短节上螺丝时,1名工人拆下盲板上的4个螺丝,使管内乙供气外逸.由于出现金属碰撞火花,使达到爆炸极限的乙快气体发生空间爆炸.2 .在没有与化工工段取得联系前,对违章拆卸盲板螺丝未能察觉和只制止.发觉有乙焕味时,虽找化工工段进行了处理,但在乙快气按着外逸的状况下,均未实行有效措施,使乙快气长时间外逸,达到爆炸极限.3 .泵出口同运用前,没有进行强度试验和气密性试监,阀门的内在质量缺陷未以能刚好发觉.事故后发觉房门关闭不严,有&月牙缝.经解体检查向体上的闸板导轨不起作用,向杆
3、与闸板脱落,位置发生改变,产生内漏。4 .在易燃易爆岗位检修未按规定运用防爆工具.5 .检修任务书填写的平安措凝不全,在对蒸馆系统检修停车中,前部只实行了隔离措第,易燃易爆岗位未切断气源.车间领导未向职工交待清晰,管理混乱.三.同类事故防止措施强化全员平安意火,提高群体平安技术素养,坚固树立“平安第一”的思想.1 .狠抓基础工作,对各项规章制度落实状况常常进行检杳.宣贯平安管理标准,完善工作标准,加强平安管理.2 .严格执行系统停车检修必需切断物料、电源等平安管理规定:中小检修必需有完整的平安检修方案、严密牢靠的平安措施,职能人员到现场,做好检查监督.3 .严格盲板的拆装管理,严禁带料带压拆装
4、,必需运用厂统一制作的盲板,做到舞一工种安装,哪一工种拆卸.4 .建立网门选购、验收制度,按规定到定点厂家选购,配备专职检验人员,对进行厂阀门细致进行检查,运用前必需逐个打压,并做好记录备查,把住质量关.5 .对易燃易爆岗位进行检修,必需运用防工具.案例2河南信阳化工总厂乙块干燥器排污时爆炸,死亡一.事故经过和危害1995年5月8日16时30分,河南省信阳化工总厂乙快分厂2高压乙缺干燥暑突然发生爆炸,三间100的厂房被推蚊,压缩工段的全部设务被破坏,当班的4名女工1死3伤,干脆经济损失25万元,全厂被迫停产.二、事故缘由分析1 .立式干燥器下封头自环缝以下被撕裂为7块,裂口宽为45230三,开
5、裂处最小壁厚为7.9皿(原壁耳为IoE);新口有明显的45剪切唇;内村自容卷内被推出约0.5m并裂开.容器内整及断口由于燃烧而呈现碳黑;容器本体在距下环缝KKh-处产生塑性变形,变形环带宽23Onnb量大变形量20与2干燥器串联的1干燥器也有变形鼓包,内壁有燃烧过的痕迹,并且内衬被烧得并且内被烧得扭曲变形.压缩机出口压力表指针停在3OMPa而不能复零.小型微启式平安阀未发觉起跳痕迹2 .该容叁底部排污间座与封头连接为插入式单面焊(该处是爆炸裂健)容器本体无任何平安泄压装置,容器设计压力为2.75MPa,工作压力为2.5MPa,工作温度小与100,C.腐蚀较稍微,该容器在正常运用条件下是可以保证
6、平安运行的.就是说,容器本体在设计和制造上存在一些问题,对此次事故的发生影响不大.3 .从压缩机出口压力表不复零及容器本体鼓包变形等现象看,容器爆炸前确有严峻超压现象.此次毋炸事故事实上是在干燥野里为纯乙快状态下,遇到某种发火源和发火能量而形成的一次乙缺分解爆炸.从而也证明了为什么日本把过去乙焕的爆炸极限从2.5%81,规定为现在的2.5%-100因为只要用肯定的能量进行点火,即使在纯乙焕中火焰也会传播而引起分解缘炸.4 .产生分解岸炸的条件有三,一是初始压力.试验证明,若把乙狭压力提高到0.IMPa时点火,就会发生分解爆炸.此次事故前实际工作压力为1.TMPa.二是发火能量.乙快分解爆炸的最
7、小发火能量是随压力改变的,压力在O.IMPa时力在2.9mJ;压力在2.5MPa(压缩工艺中的最大压力)为0.2bJ.对于高压乙快气体有很小一点能:就会引起修炸.三是温度.提高温度会使乙快分子运动加快,使分子间的磁捷频繁发生.因此,容器里的乙焕一旦遇到某种火源,即使是很小的发火能量,也会在高压下使局部乙块发生分解.由于乙快分解成氢和碳(炭黑)是放蒸的,从而产生的高温使整个容卷里的乙焕发生分解,这个过程只须要零点几秒钟的时间,最终引起分解修炸.5 .关于着火源.据有关探讨报告介绍,因摩擦或冲击引起的发火可在乙快组分为3%40%范围内发生.且乙供一空气混合物会因喷出的乙快和人手指之间静电放电而引起
8、发火.据被烧伤的女工(干燥器操作工)回忆,此次爆炸是她在排气时发生的1年前,有过类似的状况.综上分析,产生此次缘炸事故的干腌缘由是I由于排污时在管口形成的乙快一空气混合气体与气流冲刷及人手指之间静电放电而引起回火,导致高压乙缺干燥器发生分解毋炸.三.同类事故防止措施1 .每次排污前应用手触摸接地良好的装进行人体放电.排污时开关阀门应缓慢,以减小气流冲刷摩擦,.2 .乙快干燥器应装设防爆膜3 .建议在干燥器和排污阀之间加装阻燃器.4 .设计厂房要留有足够泄压面积.房顶最好用轻质材料,以防万fi时削减死亡.5 .排污阀体要用导线单独接地一案例三山西某厂乙快气体空间爆炸性,死亡1人一.事故经过和危害
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