回转窑不同振动状况的分析与处理方法.docx
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1、回转窑不同振动状况的分析与处理方法O前言我公司3000ti熟料生产线自2004年投产以来,回转窑出现过两次较严重的振动情况。分析发现,两次振动的起因不同,为此采用了不同的处理方法,比较彻底地解决J振动问题。现将振动原因分析及处理措施与大家共享,供参考。1基础下沉引起的振动与测量1.1振动情况2005年7月至9月,回转窑出现了不正常的振动情况,主要表现为I档、III档水平方向和垂直方向振动较大,轴向振动不大(站在窑台上感觉很明显),H档振动明显小于I档、III档。根据回转窑基础所处位置的地质条件及基础情况,分析认为是由于I、11、Iii档基础的不规则卜.沉,造成了回转窑托轮的摆放位置发生变化,导
2、致回转窑中心线发生/偏斜从而引起了振动的。由于原土0.00平面被破坏,我们全新设定基准平面后测籽的堪础沉降数据,无法与回转窑建成后当时测定的沉降点常量数据进行对比,故而无法确定基础到底沉降了多少。因此,2005年9月我们测量了回转窑筒体轴线的垂直直线度和筒体轴线水平直线度,以从另一角度来判断1、H、III档基础的下沉情况.1.2振动测量与分析(1)简体轴线垂直直线度的测量。其测量方法是利用水准仪建立个水平基准面,由标尺读取各档位轮带正下方最低点相时下水平基准面的高度,并根据轮带的直径以及轮带与筒体之间的滑移量,计算得到回转窑各档支承处简体中心在垂直方向上的相对高差,从而得到筒体轴线的垂直直线度
3、,测量结果见图1。(2)筒体轴线水平直线度测量。其测量方法是利用经缔仪在回转窑的一侧建立一个与窑头和窑尾托轮底座中心连线基本平行的铅垂基准面,测地各档位处轮带相对于垂直基准面的水平位移,然后根据轮带直径计算得到各档位处轮带中心的水平位宜及其变化情况,轮带中心与简体中心在同一铅垂面内,从而得到简体轴线的水平直线度,结果见图rt44n(4440.035)1彳制4*代:-I.图I售直直线度结梁分析图2。(3)测量结果分析。分析图1和图2的测量结果可以看出,该回转窑存在问题主要有以下:方面:In档筒体中心与理想中心线有较大程度降低,达25mm,同时筒体中心线向东偏移量达20mm。II档轮带比设计高度有
4、一定程度降低,但目前I1.档筒体中心高出I、H1.档筒体中心连线达34mm,高出筒体理想中心线21.6mm,同时简体中心向东偏移6.9mm:I档轮带向南端移动较多,并有较大程度降低,同时筒体中心向西偏移量也达8.2mmo1.3处理方案根据回转窑中心线的测量结果,结合回转窑的运行状况,我们讨论决定:(1)测量过程中存在定的误差,测盘结果与理想中心线的偏差太大,所以不能以测疥结果的数据为标准来对托轮进行调整,但可以测量结果作为指导方向。(2)考虑H档托轮与理想中心线的偏差相对较小11振动也较小,故以I1.档托轮为基准对I、In档托轮进行调整.(3)由于谢整的过程是对窑筒体的校正过程,调整后托轮与轮
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