连续重整装置碱洗塔腐蚀原因分析及改进措施.docx
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1、连续重整装置碱洗塔腐蚀原因分析及改进措施连续重整催化剂再生烧焦是连续重整的关键工艺。为r保证再生气达到环保要求和减少系统腐蚀,再生气处理采用碱洗工艺,本文从工艺操作、腐蚀机理等方面对连续重整装置再生系统碱洗塔泄漏原因进行综合分析,找到腐蚀泄漏原因并采取针对性措施,为日常操作提供了思路和参考。某石化80万t/a连续重整装置采用IFP技术,于1997年11月建成投用,2012年检修由60万t/a扩容改造为80万t/a。催化剂再生烧焦是连续重整装置催化剂活性的关键工艺。为了保证催化剂的活性,催化剂烧焦过程中需要不断地注氯。再生烧焦后的放空气体(再生烟气)中含HC1.量为5002500gg.法国AXe
2、nS公司的再生烟气处理工艺采用碱洗方式,虽运行成本低、处理后完全达标,但存在操作复杂、设备易腐蚀、碱洗塔运行效率低等问题,为了保证再生气达到环保要求和减少系统腐蚀,在再生系统设置一套洗涤系统,再生气先在静态混合器中与碱液接触中和,再进入碱洗塔进一步洗涤。再生系统碱洗塔D305主要作用是利用除盐水清洗再生气碱洗之后存在的HCI等腐蚀性离子。碱洗塔顶部喷洒除盐水,而经过碱洗之后再生气从底部进入,在筒体内完成气液交换,达到对再生气的洗涤作用。一、存在问题该碱洗塔为立式容器,一共有5层泡罩塔盘,容积为17.5m3,其规格尺寸为1.900mm768ImmXI6mm。该容器属于一类压力容器,其主要设计参数
3、见表1.该塔于1997年11月投用,2012年检测发现塔壁裂纹,2013年整体更换了新塔(未更换塔盘),新塔从2016年7月份开始第一次发生塔壁腐蚀穿孔泄漏,一直到2017年停工检修共发生4次泄漏,均采用塔壁包套等临时堵漏。运行过程中从罐底排出的废液(碱液)呈红色,类似于铁锈。腐蚀集中于碱洗罐东、南、西3个方位,圆泡罩塔盘段如图1所示。气体入口孔在塔的北方位,北方位没有腐蚀穿孔现象。二、原因分析工艺条件分析主要工艺流程如图2所示,由于催化剂再生需要注入一定量的氯(二氯乙烷),再生循环气中含烧焦过程中产生HC1.等酸性气体,碱液通过P301注入循环气中,经过混合器M308与循环气混合后经冷却器E
4、303进入碱洗塔中下部,在碱洗塔上部注入除盐水,通过5层泡革塔盘进一步洗去循环气中残留的碱液及少量酸性气体。在实际的工艺操作过程中,主要通过控制循环碱液的PH值在89,以检验对再生循环气地控制碱液对设备的腐蚀。三、宏观检查该碱洗罐的气体进入口位置3#一侧外表面没有腐蚀穿孔现象,其余3个方位的筒体均存在腐蚀穿孔现象。碱洗罐的内表面各个方位均附着黄色腐蚀产物。泡罩塔盘和塔盘固定件上均附着黄色腐蚀产物(见图3),泡罩有脱落现象。采用火焰切割方式在图1所示的碱洗罐第4层塔盘位置取样,取样后照片如图4所示。碱洗罐外衣面有油漆涂覆,其中两处为疑似腐蚀穿孔点。碱洗罐塔盘固定件上方的筒体内表面布满黄色锈迹,均
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