MAN主机涡轮增压器排气叶片损伤故障原因分析.docx
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1、一、主机增压器工作原理、故障现象及检杳动力值班人员在日常的主机房巡检时,发现2号主机BW1.增压器突然发生进气气潦不稳定,气流出现流向逆反并从进气漉棉侧反流出来;增压器振动和噪声瞬间增大。随后2号主机在几秒内自动紧急关停。1、MANNR34/S主机涡轮增压后的工作原理柴油机增压器运行中,利用发动机排出的废气来推动涡轮空内的涡轮,涡轮又带动同轴上的叶轮转动,叶轮的转动时会吸入空气并压缩,压缩后的空气压力增大,通过空气冷却器冷却后进入气缸,空气压力和密度增大可以烟加柴油主机的输出功率。NR34/S增压器包含一个一线径流式废气叶轮和一个一被径流式压气叶轮,整个转子通过2个滑动轴承支撑。废气叶轮与转子
2、轴是整合一体的,近气压缩叶轮通过外部锁紧螺母装配到转子轴上。图1NR34/S型增压器盛体结构NR34/S型增压器整体结构如图1所示,在柴油机的运行中,柴油机燃烧后的废气进入排烟总管后,从位置进人增压器废气涡轮入门,经过废气涡轮入口的喷嘴环叶片导向,推动废气涡轮转动,之后废气进入尾端的排烟管排到大气中。在废气涡轮转动同时,新鲜空气通过进气战器(6.1)、消音器62)进入进气海轮,通过进气涡轮的转动压缩空气,压缩后的空气通过扩压器和压气机外壳进入进气管内。增压罂转了轴承箱里有两个轴承支撑整个转了,个滑动轴承,个推力轴承,推力轴承靠近压气机叶轮侧,起到定位及支撑作用.两个轴承通过公用管线提供润滑油。
3、2、MAN主机增压器故障检查MAN主机停机后,首先检查了主机的现场控制盘故陈记录,从主机的运行记录中杳看,在主机A/B便排烟温度高关停前并无其他不正常的报警,因此初步判断为主机增压器故障,并且在主机关停前8S,增压涔转速助推气打开,说明因为某种原因,增压罂当时出现了转速降低的现象。随后对主机增压器B进行f拆卸检查,同时内出检查J主机缸头气门。气门及缸头并未发现异常。在主机增压器拆解中,增压器压气机叶片与导流罩之间有摩擦痕迹,叶片边缘解损严重,叶片整体无缺损,如图2所示。图2压气机进气叶片检隹增压器的轴向密量及径向跳动,数值超过正常值数倍。拆除增压器转子后对转子总成进行解体检查发现:废气端转了叶
4、片边绿都有磨损痕迹,其中片的转子叶片出现了4cmx6cm左右的缺损,缺损的叶片未在后边的排烟管中找到,如图3所示.图3废气端叶片检隹增压器主轴及轴瓦,主轴的表面有磨损痕迹,浮动轴承的外表面有磨损,推力轴承的压气机侧的推力面擀损严重,另一侧轻微磨损,如图4所示。图4增压器推力轴承二、主机增压器故障原因分析及改进措施1、主机EDS曲线分析增压器的进排气叶轮及轴承都出现了磨损,为了排隹叶轮和轴承损坏的先后顺序,对主机的EDS运行曲线进行分析,找出问题的根源。图5主机转速/油门刻度/功率曲线主机转速/油门刻度/功率曲线如图5所示,在主机增压器出现问网前,主机的各项参数无异常(图中数据标注从上到3参数依
5、次为主机转速/油门刻度/主机功率/增压器转速)。在6点19分33伙主机增压器转速(AB两侧)突然下降,转速从21000rmin左右下降至1600Orymin左右(A侧转速比B侧高400r/min左右),并持续下降。同时主机的功率从5800kW卜.降至4100kW,并在6点19分41秒主机功率突降为0,即主机关停;而主机转速在最初只是有点轻微下降,在主机关断后平缓下降为0;主机的油门为了保持转速不变,出现r小幅拉升,控制系统为保持增压器转速,开启了烟压器增速装置保持转速,但效果不明显.在6点19分41秒主机关停,说明增压器最早出现问题,而主机的控制系统做了一系列的稳速措施,所以其他的参数数据会延
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