优化操作参数提高熟料产质量.docx
《优化操作参数提高熟料产质量.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《优化操作参数提高熟料产质量.docx(10页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、优化操作参数,提高熟料产质量MM水泥有限公司5000td双系列预热器带NST-I型分解炉熟料生产线,公司通过加强精细化管理,优化调整回转窑工艺操作参数,提高了回转存运转率和产质量,2010年上半年共生产熟料93万多吨,熟料3d抗压强度达到31.8MPa,熟料28d抗压强度达到57.6MPa,熟料质量的提高不但降低水泥中熟料用量,增加混合材的掺加量,而且提高水泥磨产量,降低水泥生产成本,提高企业经济效益。现将工艺精细优化调整情况进行总结,供同行参考。1 .存在的问题由于各企业从事新型干法水泥生产时间的长短不同,导致操作水平不一样,同时由于存在生产管理的精细化程度的差异,导致企业经济效益不同,企业
2、如何在竞争十分激烈的市场中站住脚,是每个管理者必须思考的问题,事实证明只有不断推行精细化管理,逐步实现生产管理由过去的“粗放型”向“精细化”的转变,才能提高产质量,降低生产成本,提高企业经济效益。对影响公司生产的因素进行分析整理,主要存在一下问题:1.1 进厂石灰石质量波动进厂石灰石中的CaO.MgO波动,引起出磨生料的质量的波动,进而导致回转窑热工制度不稳定,熟料煨烧操作困难,窑操作参数频繁调整,引起熟料产质量波动。1.2 进厂原煤质量波动由于受市场因素的影响,原煤供应紧张,原煤价格上涨,进厂原煤质量频繁波动,厂内原煤库存量也受到限制,致使堆场原煤不能很好地得到均化搭配,入窑煤粉灰分波动大,
3、不但会引起熟料化学成分和率值波动,而且影响熟料煨烧温度,从而影响熟料产质量。1.3 熟料三率值需进一步优化熟料率值控制范围KH:0.910.02,SM:2.80.1,1M:1.60.1,率值控制不合理导致料子吃火,回转窑操作困难,熟料结粒细小,窑头飞沙严重,熟料立升重低,f-CaO含量高,熟料强度低。1.4 窑系统操作参数有待优化1.5 .1窑、炉用风比例失调预分解窑不仅存在总风量的调节问题,而且存在风的分配问题即窑内通风和三次风的匹配。每次更换三次风阀体后使用不久被烧断,造成三次风过大,窑内缺氧,窑内热力强度大幅下降,窑电流偏低仅410-640,稍有不慎就富黄料,f-CaO合格率低。45m处
4、结圈,熟料产质量下降。1.5.2 入窑生料三率值波动较大回转窑微烧强调“五稳保一稳”,入窑成份的稳定在五稳中占相当大的比重。以前我们没有重视对生料均化库底六个卸料区的管理,致使入窑物料均化效果较差,入窑三率值波动较大,窑况不稔,影响熟料产质量的提高。1.5.3 分解炉冲煤现象频繁分解炉煤粉输送压力偏低且在2228kPa之间波动,导致分解炉喂煤波动大,稳定性差,致使分解炉出口温度波动大不易控制,有时分解炉出口温度最高1080C,这样导致入分解炉物料分解率过高,再加上窑操作参数波动时,窑头煤粉存在后燃现象,这样易导致液相提前出现,导致烟室和分解炉缩口结皮;当分解炉出口温度控制偏低时,入窑物料分解率
5、降低,熟料微烧困难,影响熟料烧成质量,同时它也是影响熟料热耗上升的重要因素。1.5.4 窑头一次风压偏低一次风压由原来的27.8kPa降至25.3kPa。外风压力由24.6kPa降至22.9kPa,内风压力由24.9kPa降至23.IkPa,窑前火焰发飘,黑火头很长,一次风压偏低难以加强风、煤混合,导致煤粉燃烧不完全,火焰相对被拉长,烧成带温度低,窑尾温度高,窑尾烟室结皮相当严重,平均每2个小时就得清理一次窑尾烟室结皮,不但增加巡检工的劳动强度,而且也存在安全隐患,同时窑内通风偏小,导致窑内结大蛋,产生黄心料,熟料还原现象严重,熟料PCaO含量偏高,立升重大幅下降,影响熟料质量的提高。1.5.
6、5 :、三次风温偏低由于机械、电气、工艺和操作等原因,篦冷机一室的压力控制不稔,二、三次风温低且波动大,二次风温9501O1.O-C,三次风温在750820C,这样易导致煤粉燃烧不完全,火焰被拉长,导致烧成带温度低窑尾温度高,液相容易提前出现,导致烟室和分解炉的缩口结皮,物料在窑内容易提前黏结成球,熟料煨烧不完全,导致熟料f-CaO含量偏高,立升重大幅下降。1.5.6 分解炉出口温度偏高通过检测入窑生料的分解率,入窑生料表观分解率高达92%95%,分解炉出口温度在890910,C,窑尾温度在IIo01180C波动,这样液相易提前出现,导致窑尾烟室和分解炉缩口结皮频繁。1.5.7 窑系统漏风严重
7、,热效率降低人孔门、翻版阀盖、检修孔、以及浇注料的浇注孔、烟囱帽等地方存在漏风,烧损的翻板阀也造成的内漏风,由于C5的内筒挂板脱落,降低了旋风筒分离效率,使气固两相在旋风筒内的运动轨迹产生紊乱,进一步影预热器的换热效率。1.5.8 窑速偏低投料量355th,窑速在3.65rpm,窑速过慢,窑内物料填充率高,影响窑内通风,不利于煤粉充分燃烧,产生黄心料,熟料f-CaO也高。同时大量未燃尽的煤粉落入料层造成不完全燃烧,还容易出现大蛋或结圈。2 .精细管理,优化调整工艺参数2.1 加强进厂原材料的质量监控加强对进厂石灰石进厂质量管理,要求CaO48.5%.MgO2.5%,但随着矿山的开采不同采区Mg
8、O含量发生变化,进厂石灰石中MgO含量的上升,导致回转窑系统结皮、结蛋、结圈增多,影响回转窑系统安全运行。化验室及时对石灰石矿山各采区进行取样分析,根据石灰石化学分析及时调整各采区石灰石进厂搭配比例,确保进厂石灰石中MgO含量W2.5乐防止因MgO含量过高产生结皮、结蛋、结圈,影响窑系统安全运行。2.2 加强对进厂原煤的监控和均化煤质的波动不但导致配热的变化,引起窑系统热工制度的的不稳定,而且引起熟料成分的变化,通过数据对比发现,煤灰每变化1%,熟料KH变化约0.008,可见煤质变化对熟料质量的影响。煤的灰分高,热值低,容易造成不完全燃烧,预分解系统结皮堵塞,煤灰掺量过多,使窑内的烟烧温度降低
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 优化 操作 参数 提高 熟料 质量