加氢精制装置事故案例解析.docx
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1、加氢精制装置事故案例解析加氢精制装置事故案例分析1.某厂柴油加氢装置12.27高压分别器液控阀副线阀盘根泄漏设(设备事故(事故发生的经过:2001年12月27日9:00时,某厂柴油加氢装置高压分别器液控阀副线阀盘根处发生油喷漏,故而装置紧急停工,处理该阀。经检查,该液控阀副线阀只压了一道根)的缘由分析、应吸取的教训及防范措施。事故缘由分析:建设公司阀门班工作不仔细、不负责任,在大修时高压分别器液控阀副线阀只压了一道盘根,当装置升压进油后,该阀盘根处便发生油喷漏,这是造成事故的主要缘由。建设单位设备专业施工管理不到位,管理粗放,对该液控阀副线阀压盘根的工作没有专人管理。装置设备管理人员质量监督不
2、到位,没有到现场监督压盘根工作,未能刚好发觉该液控阀副线阀盘根问题。应吸取的教训和实行的防范措施:按四不放过的原则处理事故,对类似的问题进行检查,加强HSE学习,仔细落实工作危害因素分析,提高职工危急识别和防范实力,提高职工平安意识。联系检修人员重新压好该液控阀副线阀盘根。2,某厂高分液位计手阀阀体泄漏事故的处理的I事的经过:2002年12月28日,加氢引直储柴油进行初活性运转时,发觉高分液位计两只手阀阀体泄漏,将后法兰处有砂眼的手阀美闭、液位计切除;对前法兰处有砂眼的手阀进行堵焊失败后,在严格限制高分液控开度、做好进出罐的物料平衡的状况下,关闭该液计引出总管上下手阀,拆除了该液位计手阀,液位
3、计回装后维持生产。2003年1月24日,采纳相同的限制方法更换了高分液位计上的相同类型的阀门)。事故处理过程:1月24口机动处支配组织人员更换高分液位计、界位计的手阀,更换时将切除现场液位计和远传液位指示,切除后DCS上将无液位信号、由于更换阀门较多(11只),处理时间长,对操作人员支配及操作调整如下:1月23口白班,降低高分液位至35%稳定反应进料量,调整反应加热炉出口温度和保证反应系统压力稳定,每小时记录一次高分液控开度,为高分液位远传信号切除后,限制高分的液控阀的开度供应参数。限制好加氢注水量,记录高分界位阀开度。1月24日更换手阀前,切除高分液位、界位引出总管手阀,接临时胶带将液位计中
4、介质引低点放空o放空后,在液位计顶接临时胶带引蒸汽吹扫干净后,联系施工单位用防爆工具施工。室内操作人员在高分液位计拆除前限制反应进料量,将高分液控阀改为手动操作,依据23口白班收集阀位数据调整该阀开度,在高分液位计拆除后,支配一名操作人员到循环氢分液罐处,随时打算切液,防止因高分液位超高带液进循环氢压缩机,损坏压缩机;支配一名操作人员到低分顶,防止因高分液位过低串压,如有串压现象,操作人员可开低分平安阀副线泄压。室内操作人员限制好反应进料量和反应压力,保证反应进料量和压力的平稳,监视界位,刚好联系现场人员切液;监视低分压控阀阀位改变和出口流量改变状况,有异样状况刚好联系现场人员。施工结束后,液
5、位计必需用蒸汽吹扫后方可投用。3.某厂凹凸分界控失灵、汽提塔带水的缘由分析(2003年1月,加氢注水由除盐水改为净化污水后连续两次出现汽提塔带水事故,现象:加氢进料流量与低分出口流量不平衡,低分出口流量显示值大于加氢进料流量显示值,大量带水时两者的差值近似于注水量;反应产物与低分油换热器壳程出口温度低,汽提塔进料温度低、汽提塔顶压力偏高、回流罐界位限制阀开度变大1事故缘由分析:净化污水与除盐水相比杂质含量较高,如硫、氮、酚类,杂质组分的存在不利于高分、低分界位的油水分别,使油水分别效果变差,含硫污水中含油生增加,变小,密度的改变影响高、低分界位仪表的测量,含硫污水的密度变小,界位仪表的显示值P
6、V偏低。在注除盐水时考虑到较高的界位有利于油水分别,高、低分的界位始终限制在位%-75%(设定的SV值),由于界位仪表的显示值PV偏低,在测量值(PV值)为740-/0左右时界位事实上已经全满,由于测量值(PV值)小于设定SV值,界位限制阀始终保持全关,含硫污水由高分带入低分,乂带人汽提塔,造成汽提塔进料温度波动。4,9,3某厂催柴加氢装置DCS停电事故处理阅历和教训(事故经过及处理过程:9月3日早晨7时10分左右,当班操作员在盯表时突然发觉处于备用状态的循环氢压缩机活塞杆下沉频繁报警,立刻联系仪表进行处理。在处理过程中,7时17分,傕柴装置三台操作站屏幕出现连续闪动,随即发生黑屏,装置大联锁
7、动作,装置现场紧急泄压阀动作,全部限制阀按F1.身作用方式同时全开或全关,各液、界位急剧上升。派专人盯住现场高分液位、界位,打开液控副线阀,防止液、界位超高;检查加热炉是否熄火:关加氢进料泵出口阀,关新氨进装置界区阀、瓦斯入炉手阀;分窗改小循环;改带罐循环;处理过程中发觉压缩机干气密封的N2中断,马上开界区N2压控副线阀,复原氮封;由于床层温度已起先下降,为保证系统压力,关紧急泄压阀手阀,尽量维持分饰各塔内液面、压力正常)。事故处理阅历和教训:班组人员能够做到统一指挥,有条不紊,事故处理较好地把握和执行了先重点关键部位后一般部位的原则,爱护了催化剂、设备F安,有效地防止了内操人员盯表仔细,能够
8、快速通知有关单位,刚好向领导和值班人员汇报。外操人员行动快速,处理得当,未发生跑冒漏等现象。分储双塔汽提蒸汽停得快速刚好,为分储双塔循环供应了保证。在处理此类事故时,特殊应把握:紧急泄压阀动作后,依据床层温度上升趋势,在保证最高点温度380C的状况下,应刚好现场关闭紧急泄放阀,确保系统压力;当压力低于新氢压力时.,应刚好补入新氢。由于DCS故障而造成压机停运、各限制阀全开或全关。处理时,反应系统要防止床层超温、保压力,分储系统要压顶温、保底温、保液界位、防超压,以缩短复原生产时间,削减损失。停工或豆原生产期间,加强对炉子和反应高温高压部位的检查,确保提前发觉问题。留意对封油系统的监控,以防抽空
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