电除尘器效能提升改造技术.docx
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1、电除尘器效能提升改造技术1、实施背景我国环保事业发展迅速,对大风量、耐高温的窑尾收尘器的设计制造技术已趋向成熟,多家公司均已掌握此项改造技术,其产品已在多家2000td3000d.4000td.5000t/d生产线的窑头、窑尾废气处理系统中成功应用,排放浓度均能达到30mgN11?的排放要求,除尘效率达到99.9舟以上。枣庄中联水泥有限公司1号线窑头、窑尾电除尘器为西安西矿环保科技有限公司于2003年生产制造安装,2004年正式运行;2号线窑头电除尘器生产厂家是江苏紫光,于2007年投运:3号线窑头电除尘器由西安西矿环保科技有限公司生产,于2009年投运。3条水泥生产线收尘器投用有一定年限,极
2、板变形,故障次数逐年增多,维修费用高、难度大;加之电收尘器的固有缺点,排放浓度基本上不能满足30mgNm3的排放标准,而且在窑启动阶段或不正常、废气中CO和煤粉浓度超标时,均不能保证该收尘设备随主机的同步运转率,同时山东省建材工业大气污染物排放标准(DB37/2373-2013)要求到2017年1月1日烟尘排放浓度达到20mgNm2以下,为保障生产运行,确保环保要求,因而该除尘器的改造势在必行。2、技术改造方案2.1 总体方案根据现场实际情况,利用水泥窑检修期,原有高压静电除尘器在保持原基础、壳体、进出气口及非标管道及灰斗、排灰系统均不动的情况下改造。方案如下:根据计尊,原有高压静电除尘器在保
3、留第一电场的情况下,拆除后两电场,将其布置成滤袋,整个设备改造成为电袋复合式除尘器。在规定的时间内,将原高压静电除尘器(24/10/3910.45)改造为排放20mgNm3,阻力150OPa的电袋复合式收尘器,具体规格:24/10/1X9/0.45+340-22O2.2 窑尾改造(1)拆除除尘器高低压电源及电缆等;(2)拆除所有内部件(极板、极线、悬挂系统、振打系统等);(3)由于操作压力增加,对原除尘器内部网撑进行加固:(4)对顶梁进行改造,并进行内部保温;(5)对保留部分进行校正并加固;(6)按袋式除尘器安装顺序进行安装:(7)为了使滤袋免受高位冲击,在除尘器前增设冷风阀。以确保进入收尘器
4、烟气温度最大不超过260,平时运行温度不超过160tCo2.3窑头改造根据计算,窑头除尘器在保留第一电场的情况下,拆除后两电场,将其布置成滤袋,整个设备改造成为电袋熨合除尘器。在规定的时间内,将原窑头电除尘器(24/10/3X9/0.45)改造为排放BOmg/Nm,阻力150OPa的电袋复合收尘器,具体规格:24/10/1X9/0.45+340-2由于窑头篦冷机废气温度较高,考虑到余热发电停止运行时,袋式除尘器滤袋免受高温冲击,在窑头袋式除尘器前需要增加降温措施,一般增设一台冷却器。具体做法如下。(1)拆除除尘器的高低压电源及电缆等:(2)拆除二、三电场内部件,包括极板、极线、悬挂系统、振打系
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