辊压机系统整体优化改造方案.docx
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1、转压机系统整体优化改造方案粉磨电耗约占水泥综合电耗的60%70%,因此粉磨系统的节能降耗,是水泥企业降本增效的重中之重,料压机粉磨效率高、电耗低、产量高,在水泥行业得到r普遍应用。但是,辐压机在应用中依然存在着挤压效果不佳、工作状态不良、进料控制差、智能化程度低等问题,影响r辑压机性能的发挥。本文介绍r-种痘压机整体升级改造技术,为用户提供根压机优化升级、提产降耗的解决方案。1、辐压机存在问题的分析(D,昆压机出料口的细粉含量反映了挤压效果的优劣,很多企业没有做这个分析,忽视了这个因素。一般辐压机出料口粉体细度是0.9mm筛余在40*50%,0.08mm筛余在75%90%;而德国伯利休斯的辐压
2、机出料口粉体细度是0.9mm筛余在33乐0.08mm筛余在64%,所以国产假压机大多没有达到理想效果,具有较大的提升空间。16001.400辐压机0.08mm筛余80%1800X1600输压机0.08mm筛余75%1700X100O辘压机0.08mm筛余85%(2),昆压机液压系统是提供动根压力挤压物料的关键设备,由油站、油缸、蓄能器(氮气囊)、溢流阀、压力表、电磁阀、油路、控制柜组成。里压机液系统气囊大小、管路都要根据油缸大小进行计算,气囊2大1小并联,相当于3个都是小气囊,大气囊失去作用。气囊压力分别设置为8MPaIOMPa.12MPa,在某一个区间只有个气囊起作用,另外2个气囊不起作用,
3、此差压理论首先由德国人提出,后来在实践中由于物料变化过大,没有实现其预期效果,后来没有再使用。氮气囊压力一般设置在系统最低压力的60%80%较为合适,其目的为了保证系统处于最低工作压力时,气囊与启闭阀之间可以保持一定的安全距离。但系统工作状态要现场检测才能确定,如果油温过高或过低,都说明其不在良好的工作状态。(3)粗压机圾缝的控制有两种方式:恒压力控制和恒辐缝控制。无论哪种方式,从液压的原理看都是有局限性的,因为压力始终波动,短缝也始终波动,压力表反应时间为200亳秒,通过压力表显示来控制油泵加、减压,再控制油缸压力,通过油缸压力控制辘健,出现滞后和压差过大的问题,不利于提压机稳定运行和挤压效
4、率发挥。(4)许多企业对辐乐机的进料装置进行了改造,目前改进的进料装置可以控制开度,但尚做不到两个方位控制,流量调节幅度有限且难以精确稳定控制,且另外两个方位无法调节。(5)目前提出的转压机系统智能化控制技术较多,但真正应用的很少。原因在于采集的数据不能真正反映实际情况,通过数据控制难以实现目标,特别是辐压机系统。2、辐压机技术升级措施更换粗压机进料装置,采用新型四曲线进料装置控制进料(专利技术),两个方位调节控制,合理控制物料流量,另外两个方位可以调节左右根缝偏差,将根缝偏差控制在5mm以内,降低物料对轻压机的冲击,易于形成稳定的料层。(2)更换辐压机液压系统,油站、溢流阀、压力表、蓄能器(
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