高炉煤气干法除尘系统节能降耗技术改造实践.docx
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1、高炉煤气干法除尘系统节能降耗技术改造实践摘要:龙钢炼铁厂5座高炉煤气除尘均采用重力器加布袋干法除尘系统加TRT系统,系统原设计为脉冲氮气反吹,炉顶下降管及荒煤气管道喷涂保温等措施,物料水分大,布袋箱体温度低,荒煤气管道粘结严重,输灰系统冬季运行困难,TRT系统发电效率低,高炉煤气除尘通过系列工艺技术改造,实现效果,即优化了煤气工艺结构,又节能高效,实现了降本增效果的技术改造目标关键词:高炉;煤气除尘系统;节能改造龙钢炼铁系统共拥有5座高炉,其中1280m3高炉两座,1800m3高炉三座,煤气系统全部采用干法布袋除尘,高炉顶压200kPa,采用调压阀组及配套TRT发电系统,处理煤气能力3000万
2、m3/天,箱体反吹原设计均为氮气脉冲反吹方式,脉冲用钗气压力为0.304MPa,消耗量1200m3h,高炉炉顶煤气与TRT进口温度差高达60S左右,生产过程中造成大量的能源消耗,同时对工艺操作也造成严重影响,与钢铁企业节能减排的发展思路形成矛盾。针对高炉煤气系统存在的大量能源流失,实施了净煤气反吹替代脉冲反吹工艺优化,荒、净煤气管道保温提升以及系统灰仓伴热改造,高炉炉料结构优化等系列措施,优化煤气除尘生产工艺的同时也大幅度降低了能源消耗。1高炉煤气干法除尘系统净煤气反吹工艺改造:1.1高炉煤气干法布袋除尘系统原设计低压氮气脉冲反吹运行分析:低压氮气脉冲反吹方式,在运行中表现出几方面弊病:1.1
3、.1 低压氮气脉冲反吹方式,需要消耗大量氮气,提高了炼铁工序能耗:1.1.2 大量氮气进入煤气净化系统,降低高炉煤气可燃成分比例;1.1.3氮气脉冲反吹系统装配大量的电磁脉冲阀,全系统共1530套,控制泄漏点多维护量大,维修成本高,管控难度大;1.1.4 氮气脉冲反吹不论是高线还是在线,箱体荒煤气支管蝶阀均不参与反吹操作,因此长时间阀门不动作,不利于荒煤气管道粘结物清理,造成荒煤气管道堵塞,严重影响系统稳定运行。1.2 针对低压氮气脉冲反吹方式存在弊病,以及结合系统荒煤气管道粘结严重问题,技术人员提出净煤气反吹工艺改造思路:1.2.1 布袋反吹:利用高炉自身顶压,箱体关闭荒、净支管煤气阀门,通
4、过管道将箱体压力降至规定值后,箱体与净煤气总管之间产生压差,然后打开净煤气蝶阀,利用高速净煤气流,对布袋进行反吹;。1.2.2 冲刷荒煤气支管:利用高炉F1.身顶压,箱体关闭荒、净支管煤气阀门,通过管道将箱体压力降至规定他后,箱体与荒煤气总管之间产生压差,然后打开荒煤气蝶阀,利用高速煤气流,对布袋荒煤气支管进行冲刷,解决荒煤气管道粘结堵塞问题1.3 针对系统实际存在荒煤气管道粘结严重影响系统稳定运行和节能降耗的共同需要,公司通过考察论证,实施净煤气反吹工艺改造(改造现场图1)1.4 净煤气反吹工艺应用实践评价:1.4.1 对净煤气反吹方式与氮气脉冲反吹对比:1.4.1.1 反吹原理对比:布袋系
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