化工安全与防腐案例分析.docx
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1、化工安全与防腐案例分析一真空制盐钛制换热器腐蚀失效实例分析班级:XXXXXX姓名:XX学号:x真空制盐钛制换热器腐蚀失效实例分析般认为在温度不太高的NaC1.溶液中,钛的腐蚀速度特别低,但是随若钛在制盐行业的大量运用,发生腐蚀失效事故也起先增多,引起各制盐企业的重视,钛腐蚀的缘由火致可归为四类:缝隙腐蚀、氢损失、应力腐蚀、铁污染等,I1.受材质成分、设计制作、工况介质等详细状况影响,腐蚀绿由往往较为困难,多为一个主要因素诱导,几种协助因素共同作用的结果。以卜分析国内发生的两起制盐钛制换热器腐蚀失效案例。1.案例一首效换热管腐蚀失效分析:2004年四川某制盐厂30万吨/年装置检修时,发觉首效换热
2、管发生较严峻的腐蚀。该加热室总共M54根软管,本次检修共发觉158根换热管有不同程度的腐蚀穿孔。己拔出的部分换热管进行检查,发觉孔损、破损、脆裂较严峻,有的管子从1米左右高处自然落下即断成两半或裂开,断口晶粒粗大,裂开片用手可掰断,吸氢脆化现象明显。该装四首效加热蒸汽约04MPa,原料卤水为自然囱水和岩卤的混合卤水,用石灰乳预处理卤水,进罐PH约为8。该套装置首效加热窕采纳某种钛合金材料,HIV效采纳TA2工业纯钛换热管。在检修只发觉了首效换热管有腐蚀,其余各效换热管未见腐蚀现象.1.1. 化学成分分析因抽换出的换热管已明显脆化(可以从“从1米左右高处自然落下即断成两半或裂开”看出),据此推断
3、材料吸氢确定比较泮峻,为此分别取3段腐蚀较明显的管样和1段外观形貌较好的管样分别分析气体含量。分析结果见表I,1依合金管气体元*含量样从名tB气体N无It含MIH%)OIOOOK-腐性样20.320.2230.0070.27人*慢样I0.0110.001OgM从表中可以看出,腐蚀样中氮含殳明显高于未发生腐蚀样品,据此可以推断是失效换热管可能失效的一种方式是辄损伤。1.2. 化学成分比较采纳化学分析和电镜(JSM6160)扫描相结合的方式,对腐蚀样和非黑蚀样进行较全面的化学成分分析,分析结果与工业纯钛和钛铝傣合金的成分对比表见表2,2化学成分比较豪0化学K分I1.OMnNiFrIO.CMM20.
4、120220.020.020.1030.27C.OO70.020.020.120.0050.14O.OII0.020.020.12TA2O.OISam0030.015Oa0.30J().o从表中们可以看出,腐蚀管样的Mo、Ni含量很少,几乎可以认为未检出,而主要成分和工业纯钛(TA2)比较接近,合金元素与钛铝锲合金(TA1.O)差距较大。1.3. 力学性能分析腐蚀样和未腐蚀样进行力学性能检测.并将检测数据与TA2进行对比,详见表3,寰3力学性能比较衰样招名抗拉强度人(MPa)期股强度“2(MPa)晰曲仲氏率8(%)腐蚀样!560MO21腐蚀样256040523未修他样5553X023TA244
5、0-62032018由表3可知,腐蚀管样的力学性能也与工业纯钛一样,那么结合化学成分分析可以得出,该换热器首效管所选材料是工业纯钛。1.4. 腐蚀缘由分析及其可能实行防腐措施由图1可以知道,工业纯钛在高温O120,C)筑化钠溶液中较钛铜锲合金更易发生健隙腐蚀;由图2可以知道,在发生电化学腐蚀的状况卜.,钛铜银合金有更低的电流密度,这表明钛组集合金能显著变更电化学行为,促进钝化,有效降低腐蚀速率0080604C图125%沸脚SC1.溶液中钛材堆隙腐饨发生率随PH变更关系w1.o,1.o11.ocx*CPT.-100-400-noow*oo电位gV图2pH为0.5的25%沸耨NaC1.溶液中一材的
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