预应力管桩静载试验沉降异常原因分析及处理.docx
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1、预应力管桩静载试验沉降异常处理措施一、原因分析1、静压预应力管桩属挤土桩,其在沉桩时使桩四周的土体结构受到扰动,改变了土体的应力状态,产生了挤土效应。挤土效应对松散填土有挤密作用,可提高地基承载力;但对密实土在挤密的同时,易造成桩身上浮、移位和地面隆起等情况,从而影响桩的承载力。2、在饱和粘性土中沉桩时,由于桩对土的挤压,在土中产生孔隙水压力,其随着土体的隆起和侧位移慢慢消失。如果压桩速度过快,孔隙水压力和土体变形未充分消散,此时的粘性土表现为弹塑性变形,而且上部上部土层饱和,桩周H完成重新固结,其抗剪强度不能得到充分恢复和发挥,导致桩的侧阻力达不到要求。经分析,本工程桩的沉降异常主要原因是由
2、于挤土效应导致桩身上浮所引起,从而引起单桩竖向抗压承载力不满足设计要求。二、处理方法和检览1、处理方法基于上述情况,根据设计要求,对本工程基桩全部进行复压.静压前,将露出地面影响桩机行走的桩头全部截桩,入土较深的桩先接桩处理,施工顺序是从中心开始分区域对称进行。由于液压静力压桩机对桩顶施加压力不能像竖向抗压静载一样维持长时间卸载,施压时桩尖遇到受压密实土层时压力直线上升,所以复压时压力接近终压值时需特别小心,要注意桩机压力表读数,稍有大意压力就会急速上升,可能会破坏桩身完整性或降低承载力,因此需增加复压次数和复压时间。本工程复压时大部分桩沉降量超过100mm,个别桩超过180mmo2、对处理结
3、果的检验Q)复压完成后15天选取9根桩进行竖向抗压静载试验,最大沉降量为7.2922.32mm之间,残余沉降量为3.4913.12mm,均三设计要求。Qs曲线无明显陡降,S-Igt曲线平缓,尾部无明显向下弯曲。(2)选取127根桩(占总桩数的50%)进彳亍氐应变检测,所测桩桩身完整性均为I类或11类桩,可作为工程桩使用。(3)选取13根桩(占总桩数的5%)进行高应变检测,所测桩竖向抗压承载力均满足设计要求。三、预防措施1、严格控制压桩J顺序在软土地基施工较密集的群桩时,沉桩次序不当,很容易使桩向Ti挤压造成位移或涌起。对群桩承台应考虑压桩时的挤土效应.不同深度的桩基应先深后浅、先大后小、先长后
4、短。同一单体建筑,一般要求先施压场地中央的桩,后施压周边桩,当一侧毗邻建筑物时,由毗邻建筑物处向另一方向施压。同时要求施工顺序从中心承台开始,按梅花形与睡台进行,即纵、横轴线承台两个方向均要隔一个承台,才能进行下一个承台静压,同时要求任意一个承台与相邻的前后左右承台的静压时间至少间隔七天以上,以最大限度地减少相邻承台之间的相互影响。沉桩期间不得开挖基坑,一般宜间隔14d,待孔隙压力基本消散后再开挖。2、适当加大压桩力终压值压桩终压力的选用一般以两倍的管桩单桩竖向承载力设计值作为参考值,但施工中的压桩终压力可适当加大.因为施工中的压桩终压力是根据在施工瞬间荷载(终压力作用时间只是终压控制贯入度的
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