空分工艺事故案例.docx
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1、空分工艺事故案例93年8月7日工艺四班上白班,分储塔加温后转入开车,发现氧气流量和氧气压力均无指示,分析原因是氧气通道在板式换热器处被水份、二氧化碳(即干冰)堵塞。通过板式换热器加温复热后再开车,氧气流量、压力均恢复正常。原因分析D主要原因是停车时,部分阀门关闭不严。2)停车后长期不排液造成湿空气进入,空气中的水份、干冰冻堵通道。1)加强员工对岗位操作法和操作票的学习。2)严格执行操作法,停车24小时以上,应及时排放塔内液体,杜绝违章作业。A#93年11月2日空分车间按计划开车,14:20启动空透,15:00开启A#膨胀机和B#膨胀机,因B#膨胀机主控室功率表无指示,在控制室紧急停B#膨胀机,
2、并立即通知电气查找原因。在开A#膨胀机过程中,由于油温太低只有10,故在启动后稍开油冷却水阀,等油温升至405再开大油冷却水,开启膨胀机后忘记开大油冷器水阀,15:30控制室发现内轴承温度闪光报警,立即停止A#膨胀机运行,同时开启B#膨胀机,A#膨胀机拆检后,发现止推轴承磨损。油冷器冷却水阀开度小,油温高,供油温度达58,内轴承温度高达80,导致油膜太薄或根本形不成油膜,使止推轴承受力磨损。D在开车过程中,严格执行操作票并详细记录。2)在执行操作票时确保两人在场,一人操作一人监护。3)加强巡回检查,发现问题及时处理。5月7日16:25分当班操作工发现2#控制盘上低液位灯亮,但没响铃和闪光,到现
3、场进行检查时却发现液位计满,16:33空透跳车,经检查、分析和开车试验,判断为空冷塔带水进入板式换热器,造成冻堵。1)空冷塔液位高引起空气中带水,低液位误报警的主要原因是空冷塔液位变送器负压室逐渐积水,导致液位控制系统误调节、误显示。2)液位高时,水泵应联锁停车,但事故中水泵没有跳车,排查原因发现断了一根信号变送线。3)停车后检查发现液位变送器调-101阀门阀杆断。4)通过出空冷塔压力指示(PIlOl)曲线分析,从入塔空气压力开始有变化到空透跳车,约有15分钟,而操作工从发现报警到跳车时间是8分钟,也就是操作工发现故障不及时。1)将空冷塔液位计法兰改为双法兰式差压变送器。2)接受事故教训,全面
4、进行安全检查,发现隐患及时处理。3)相关专业搞好维护运行,确保仪控、电控系统完好。2000年1月24日3:30,分储塔下塔阻力突然从正常时的12KPa升高到16KPa,主冷液位20分钟之内由280OnInI下降到2400mm,膨胀机进口温度由-113C迅速下降到一145,板式换热器中部温度最低降至T50C(当时进塔空气量为62000Nm3h),操作人员判断是下塔液悬,立即停膨胀机,关小下塔液氮回流阀(氮-1),减少进塔空气量,倒换液空吸附器,并对分储塔上、下塔回流比进行调整,尽力保证产品氧气、氮气纯度,经过五个多小时的调整,分储塔恢复正常,由于氧气产量减少,后系统减量。由于空气温度低、气压高,
5、空透打气量增加,分偏塔处于高负荷临界状态下运行,2000年1月24日凌晨气温降到了-10,气压升至0.102MPa,空透导叶在30(最低开度)时气量上升到62000Nm3h,气量的增加是导致下塔液悬的直接原因。1)严格控制入塔气量不得高于60000Nm3h,加减空气量要缓慢进行。2)膨胀量要进行控制,不要加量过大。3)液空吸附器、液氧吸附器要及时倒换。V12062001年1月1日19:00操作人员发现污氮进分子筛蒸汽加热器阀(V1213)打不开,联系仪表处理,同时观察分子筛后的空气压力为0.465MPa,未见其它异常现象,在仪表处理污氮进分子筛蒸汽加热器阀(V1213)的过程中,19:40空透
6、压力为0.37MPa,工艺人员查看空透放空阀未见打开,最后确认污氮进2#分子筛阀(V1206)关不严,手动按钮屏上关污氮进2#分子筛阀(V1206),空透压力下降趋势止住一会又继续下降,20:10只听见呼的一声污氮进分子筛蒸汽加热器阀(V1213)打开,空透压力迅速下降,结果空透压力低联锁冷水机组跳车,B#空透放空阀开、出口阀关,B#氧透因吸入压力低20:32跳车,为保新氮透正常运行开低压氮气联通阀,由于抽氮气量大20:38A#氧透跳车,同时由于10000空分A#空透出口压力降低至0.42MPa时,水泵提前跳车,100oO空分空冷塔出口温度高联锁于20:53A#空透跳车,21:15B#氮透停车
7、,结果导致全系统停车。1)事故的直接原因是仪表污氮进2#分子筛阀(V1206)关不严。2)10000空分低压氮气窜入新氮透时抽气量过大,导致老氧透因吸入压力低跳车,此种运行方式在B#氮透没有回流阀的情况下不应采取。3)对污氮进2#分子筛阀(V1206)关不严的判断不及时。4)A#氮透跳车原因是出空冷塔的压力控制器在0.42MPa时就开始联锁水泵,实际空透的联锁压力设计为0.35MPaD仪表分厂和工艺分厂加强业务联系和互补,提高工艺人员对仪表问题异常时的准确判断和处理。2)针对污氮进2#分子筛阀(V1206)、污氮进1#分子筛阀(V1205)有时关不严的问题,制定手动切换分子筛程序的方案。3)工
8、艺人员加强业务学习,增强判断与解决问题的能力。2001年3月28日3:00控制室显示100OO空分B#膨胀机辅助油泵启动,巡检人员将辅助油泵停掉,回到巡检室后辅助油泵再次启动。巡检人员发现油箱油位偏低,轴温上升较快,通知班长紧急停B#膨胀机。停车后对机组进行了检查,并手动盘车未发现异常,加上当时停车时轴温不高(66。C),车间认为机组没问题。油位降低判断是油冷却器列管损坏,同时发现循环水池内有油迹,决定拆检油冷器,拆后发现三根列管损坏,修复后回装。4月20日14000分储塔内漏,100oO空分开车,4月21日准备启动B#膨胀机,开启辅助油泵后,手动盘车盘不动,决定拆检,拆检后发现外轴承止推面损



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