化工废气RTO焚烧系统爆炸案例情景分析.docx
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1、化工废气RTo焚烧系统爆炸案例情景分析1、事故简介江苏某化工企业RTO净化系统在2015年3月8日9时43分利月27日3也0分两次发生了爆炸。事故没有造成人员伤亡,聚合物多元醇车间引风机损坏,现场仪表烧毁,RTO部分装置损毁严重,直接经济损失达100余万元。2、事故时车间生产情况该企业生产方式为间歇性生产,根据企业提供资料,事故发生时仅PoP、PLl/PL2产品的工艺废气通过DN50DN350不等的金属管道进行了收集(主要污染物为环氧乙烷、环氧丙烷、三甲胺、异丙醇、苯乙烯、丙烯般等),废气收集后通过引风机进入RTo焚烧,该RTO为RRTO(旋转式蓄热焚烧炉)。通过理论计算,当真空泵出口尾气温度
2、为75时,各有机物饱和浓度均极高,如果废气稀释倍数不够极易发生安全事故。现场测得单套PL真空泵中环氧乙烷废气流量约120m3h,3套合计360m3h,事故发生时焚烧炉实际处理风量不超过5000m3h,混合气体中有机物总浓度的对应体积比约7.2%,即使仅接入1套含环氧乙烷尾气,其平均浓度2.4%也处于对应的爆炸范围之内,由此可见,真空泵出口尾气排放温度过高,而有机物沸点较低,导致污染物排放浓度过高,同时相应的稀释倍数不够,外加环氧丙烷、环氧乙烷的化学性质活泼,最终导致接入焚烧炉中的废气达到相应爆炸极限,从而造成爆炸事故的发生。3、事故间接原因O收集系统设计不合理。调查过程发现对于真空泵高浓度有机
3、废气,企业均未进行冷凝回收预处理,且目前企业对PL系统真空泵出口尾气所设计的收集方式极不合理,真空泵出口所配备的伞形罩集气量有限,尾气收集总管仅DN50,正常运行时系统稀释风量难以保证。0预处理措施不到位。该企业POP、PLUPL2车间对有机废气所采用的活性炭吸附未配备脱附再生系统,基本无效,末端所配置的不锈钢高压风机无变频系统,导致废气收集管路系统中负压值过高,能耗较高且不利于有机物的冷凝回收,所采用的金属材质水洗塔强度较高,当系统发生爆炸等意外事故时无法起到有效泄爆的效果,导致爆炸产生的冲击波沿着管道进一步往生产车间传导,加剧了爆炸的次生危害。)RTO炉本体存在问题。本项目中部分产品含有氯
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