焦化废水处理站改造工艺调试工程实例.docx
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1、焦化废水处理站改造工艺调试工程实例焦化废水处理在国内外一直是个难题,系统调试中污泥驯化过程十分缓慢,但系统恶化速度却十分迅猛,生化污泥镜检观察基本每天都会发生变化,因此对现场运营技术人员的专业能力要求十分严苛,且要求与前段车间工作人员密切联系,严格把控进水水质,务必要求操作稳定,才能将系统维持在一定范围的去除效果,保证出水达标。炼焦化学工业是煤炭化学工业的一个重要部分,煤炭主要加工方法包括高温炼焦(950T050摄氏度)、中温炼焦、低温炼焦等三种方法。在炼焦过程中产生的化学产品经过回收、加工提取焦油、氨、蔡、硫化氢、粗苯等产品,并获得净焦炉煤气、煤焦油,粗苯精制加工和深度加工后,可以制取苯、甲
2、苯、二甲苯、二硫化碳等,这些产品广泛用于化学工业、医药工业、耐火材料工业和国防工业。前两年钢铁价格回落形式严峻,比照焦化厂收益却十分可观。因此,为获得经济发展可持续目的,同时解决环境污染的严峻问题,关注焦化废水处理过程时刻出现的问题及隐患,建立解决问题的系统方法任重道远。1工程概况*某集团公司成立于20*年,公司总投资12多亿元,是一家年总产量达360余万吨的专业化、规模化的中型综合性钢铁企业。为了进一步优化公司产业链构造及资源配置,提高企业的综合效益,20*年公司建造了一座145万吨焦化厂,并建设配套的污水处理厂。处理规模为IoOnI3/h。其中:焦化废水50m3h,生活废水合计50m3ho
3、经处理后出水需到达污水综合排放标准(GB8978-1996)I级排放标准的要求。2工艺选择2.1工艺流程项目废水处理采用的工艺为物化除油+A202生化脱氮处理工艺。物化工序去除焦油。A202生化脱氮处理工艺可有效去除水中氨氮,并且对水中CoD、BOD,酚、氟化物、硫化物和残留焦油具有很高的去除效率,使出水到达要求。污水经生化处理后,不能到达回用要求,需开展深度处理。设计深度处理采用:过滤保护+FU超滤+吸附,生化处理出水经机械过滤器、全自动过滤器过滤去除水中悬浮物质,使悬浮颗粒粒径小于30m,利用中空纤维超滤过滤,去除水中溶解性生物酶及大分子有机物,降低水中COD,经吸附过滤器在柱形活性炭滤料
4、的吸附作用下,去除水中小分子有机物,使出水CoD到达50mgL以下。到达道路喷洒、绿化、冲厕的中水回用要求。污水脱盐处理采用:RO反渗透处理工艺,经Ro反渗透处理后,水中含盐量到达循环冷却水回用水的要求。由于设计前系统进水含盐量不清,污水处理系统运行过程中需参加碱、絮凝剂等大量盐类物质,因此RO反渗透脱盐系统设计时做为预留,待污水站建成,出水稳定,经详细测定后,再确定建设。2.2工艺简述焦化废水经调节池调节、均衡污水水质、水量,用提升泵送入隔油池,除去水中轻油、重油。隔油池出水自流进入气浮装置,除去水中残留矿物质油,收集的轻、重油分别送入轻、重油池收集后,定期抽送至厂内焦油回收设备回收或掺入锅
5、炉房煤中焚烧。气浮池出水自流进入厌氧池,水中苯、苯酚等苯环系类难于好氧生物降解的有机物质,在高效微生物的分解作用下,破环分解成直链有机物、C02和水,氟化物、硫化物等在微生物的作用下,有效分解去除。污水经过好氧池中硝化细菌的硝化作用,将水中的氨氮分解转化成N03-和N02-o好氧池出水部分回流至厌氧池,利用厌氧池进水COD、BOD,在厌氧池内反硝化菌的作用下,开展反硝化脱氮反应,使水中的N03-和N02-转化成氮气。好氧池出水与集水池收集的生活污水混合进入缺氧池,在缺氧池中微生物的反硝化作用下,将水中的N03-和NO2-分解成氮气释放,生活污水中的BOD做为缺氧池反硝化反应的碳源补充,使水中的
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