机组汽轮机胀差增大的原因分析.docx
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1、机组汽轮机胀差增大的原因分析1胀差监测原理在汽轮机运行过程中,使转子与汽缸保持大致相同的轴向热胀速率是极其重要的。在机组启、停机及运行过程中,由于汽轮机转子与汽缸的质量、热膨胀系数和热耗散系数不同,转子的温度比轴承的温度上升得快,如果两者间的热增长差超过汽轮机所允许的间隙公差,就会发生动静部分磨擦。为防止这类故障的发生,需要安装胀差监测探头,以监测转子与汽缸之间的间隙。胀差监测探头一般采用两种办法监测胀差,即斜面测量法和补偿式测量法。对于斜面测量法,如图1所示,若A点向左移至A点,设轴方向上的位移为Lz探头所观测的斜面在探头轴线上的位移为a,斜面与膨胀方向的夹角为Q,则探头探测到的相对位移a=
2、Lsinao斜面式测量方法需要两个探头,一个用来探测轴的轴向位移,另一个用来探测轴的径向运动(由于油楔或油膜的升高,使得轴的径向位置发生变化)。在双探头测量法的应用中,当转子膨胀或收缩时,它总是以向着一个传感器而离开另一个传感器的方向移动,因此最终显示的胀差值为轴向位移与径向位移的矢量差。斜面式测量法按探头的安装位置可分为双斜面选择测量法与单斜面选择测量法。珠海发电厂采用的是双斜面选择测量法。2胀差增大的原因分析对于1号机组汽轮机胀差增大的原因,从监测系统测量回路和运行工况两方面进行分析。2.1测量回路的检查胀差测量回路是由探头、前置器和卡件组成,其中探头和前置器各两套,显示卡件一块。2.1.
3、1 物理检查现场设备无明显受损现象;前置器工作环境温度为40。C左右,符合要求;前置器工作电压为24.235V1电压稳定、无波动。2.1.2 现场数据1号机组负荷为480MW,胀差为20mm,A通道的输入电压为4.93V,B通道输入电压值为7.32Vz且娄掂稳定。2.1.3 原始数据根据探头安装的原始校验报告可知A探头的原始安装零点位置为103mm,B探头的原始安装零点位置为7.Omm;A探头的灵敏度为0.798V/mm,B探头的灵敏度为0.788V/mm;A探头在间隙距离为7mm时对应的输出电压为4.962V,B探头在间隙距离为11mm时对应输出电压为7.813V;A探头和B探头与膨胀方向存
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