大体积混凝土超时缓凝事故原因分析和处置措施.docx
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1、大体积混凝土超时缓凝事故原因分析和处置措施1工程概况该工程为45层超高层建筑,其中:地下裙房为2层,塔楼为43层,建筑物总高度为145.95m,塔楼下设筏板基础该基础平面形状为矩形,长32m,宽32m,厚2.5m,混凝土设计强度为C40,属大体积混凝土。2施工情况为了浇筑成功筏板基础大体积混凝土,施工单位编制了筏板基础大体积混凝土施工方案。主要措施为:(1)根据配合比设计计算出混凝土在凝结过程中,混凝土内部因水化热产生的拉应力能被混凝土的早期抗拉强度所克服;(2)准备草垫及薄膜对大体积混凝土表面进行保温保湿养护;在大体积混凝土内部设置管道用以调节混凝土内部温度;(3)安装测温管道随时检测混凝土
2、内外温度以便随时采取增温及降温措施;(4)安装多功能钢架以避免钢筋位移等。混凝土搅拌站进行了大体积混凝土的配合比设计。施工单位为了控制大体积混凝土的内外温差,防止温度裂缝的产生,对混凝土搅拌站进行了技术交底,同时要求搅拌站添加ZY-I型膨胀声L以预防早期收缩,混凝土凝结时间要求为48h初凝。本筏板基从3月16日晚上23时左右开始浇筑混凝土。建筑方向由西向东斜向分层浇筑。到3月19日2点左右全部混凝土浇筑完成,混凝土总浇筑方量约为3000m3,本次浇筑共用时52h,浇筑期间的平均气温在1015左右。混凝土浇筑完成后,19日、20日静养了两天,21日施工单位开始在筏板基础进行施工作业时发现混凝土没
3、有凝固,当即向有关单位进行了报告。3应急处理措施及过程3月22日,施工单位停止了筏板基础工程除保温保湿工作外的一切施工工作,并停止筏板表面的一切有负荷施工,以避免对未凝固的混凝土产生破坏。与此同时施工单位对混凝土搅拌站的混凝土生产情况进行了调直,除发现混凝土配合比时间对不上号,混凝土试件发生缓凝现象外,生产过程未发现异常情况,并初步判断:大体积混凝土发生缓凝现象估计是外加剂加多了所致,过几天混凝土会凝结。同时施工单位对现场的混凝土进行调查,方法为:在结构中的拌合物取回一桶,成型两组试件进行试验,一组进行同条件养护,一组进行热水养护。3月22日(距混凝土入模时间约5-6d)下午筏板基础混凝土表面
4、大部分凝结,但表面以下约100200mm处的混凝土还成塑性状态;平面上局部地方的混凝土还没有凝结,其中有1个点,用钢钎插至混凝土内部可达2m深左右;立面上:上下部混凝土已凝结,中间层混凝土个别地方基本无强度;施工单位对大体积混凝土的测温记录为:2255。C左右,下部温度约高,中间温度约低,表面温度最低。过多的缓凝剂造成了混凝土超时缓凝,为了加快混凝土水化反应,从23日上午开始,施工单位组织了废油桶、水管、水泵及液化气灶等,在筏基表面进行烧热水养护,但由于混凝土板面较大,热水养护后,效果不理想。通过观察,施工单位调整了加热方案,由以前的表面加温改成通过预埋的循环水管道进行内部热水循环加温,水温控
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