工程建设公司QC小组大跨度三角形空间桁架制作质量控制成果汇报书.docx
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1、大跨度三角形空间桁架制作质量控制XX工程处金升电解QC小组一、课题简介本工程位于XX省XX市XX开发区,建设单位为XXXXXX铜业,设计单位中国XX工程技术有限公司,监理单位是XXXX建设监理有限公司。一期工程建设投产后,年可生产阴极铜20万吨、电解铜20万吨。新建铜电解车间全长354.4m,跨度33m,高16.5m。屋面系统为33m跨钢管倒三角形屋架64根,。成立QC小组主要是提高屋架制作质量。屋架制作安装周期为XX年6月-XX年2月,本小组活动时间为制作工序周期6月1日TO月30日。二、选题理由理由一:控制屋架尺寸大跨度倒三角形空间桁架,现场整体制作难度大,几何尺寸难以控制。理由二:提高焊
2、接质量设计钢管屋架材质为Q345B,焊接难度大质量难以控制,弦管接头设计形式为36。斜接,焊缝二级质量合格等级高。理由三:加强现场管理通过本工程现场管理,可为今后的同类工程施工总结一套固定的施工管理模式。另外此工程是创省部优项目,质量管理要从细节抓起。经过现场验证,发现已经下料完成的支杆端面与弦管接触面有3mm-6mm间隙,给焊接增加难度,焊接收缩量增大,变形增加,影响屋架尺寸控制和焊缝质量,经过现场比试,是放样样板没有经过验证修整,曲线不圆滑,造成切割面不规整,经过技术处理和下料前的修正后,以上情况基本得到解决。确认结论:非要因2.2.5:切割操作不规范经过现场验证,切割操作人员技术熟练,造
3、成切割面部分不垂直,接触间隙大,主要是责任心不强,不注重工序交接,加强学习后,质量明显提高。确认结论:非要因2.2.6:点固焊缝经过现场验证,发现点固焊缝没有超过弦管中心线,造成单向收缩变形,对屋架整体尺寸影响不大,改变点固位置后,变形明显减小。要求点固焊缝长度要达到30mm-40m,厚度3-4mm,在脱模前受力点要求满焊加固,避免脱模造成变形,确保安全。确认结论:非要因2.2.7;焊接顺序经过现场验证,焊接顺序不合理,焊缝内应力增加,变形量也相应增加,但对屋架整体尺寸控制影响不大。要求在施焊中先全部封底后再进行填充盖面,最大限度的减小变形。确认结论:非要因2.2.8:焊接工艺选择不合理经过现
4、场验证,手工电弧焊焊接速度慢,打底焊接缺陷多,焊缝合格率低,返修率高。确认结论:要因2.2.9:现场条件经过现场验证,现场是露天施工,条件有限,没有自动转台,采用人工辅助转动,操作明显改善,对焊接质量影响不大,现场风速较大,焊接时设置挡风板。确认结论:非要因2.2.10:无损检测经过现场验证,焊缝检测基本与施工进度同步,第三方抽检也及时进行。确认结论:非要因技术交底不细、胎膜不稳固、焊接工艺选择不合理是影响屋架制作质量的主要原因七、制定对策表六要因对策计划表序号要因.对策目标措施地点责任人完成时间1技术交底不细加强培训人员操作规范化,严格按照图纸施工对参与的施工人员进行集中交底,空间建模对全过
5、程进行讲办公室.XX.6.22-252胎膜不稳固能够调换的调换,不能调换的加固保证受力后尺寸偏移95%弦管接头焊接采用气电联焊技术一气保焊封底和填充,手工电弧焊盖面施1:现场XX.6.22-24制表人:占念兵XX年6月24日八、组织实施实施一:组织学习,优化技术交底针对现况调查发现的问题,与项目总工和监理进行沟通,优化技术交底内容,对参与施工的人员,进行集中技术讲解,技术员利用三维空间建模技术,在投影屏幕上模拟施工全工程(见图片一)。交底的文件人手一份,确定理解清楚后,人人签字,各负其责。交底时强调工序衔接注意检查,施工中要落实三检制度。从施工现场情况来看,效果十分明显。图纸转换的质量和交底内
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