550万吨常减压新技术应用.ppt
《550万吨常减压新技术应用.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《550万吨常减压新技术应用.ppt(16页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、550万吨万吨/年常减压蒸馏装置新技术应用年常减压蒸馏装置新技术应用 一、项目背景一、项目背景 近年来,装置加工的原油性质逐渐变差,原油中的酸值和硫含量在升高,低酸值原油的比例在降低。而原有的第三套常减压装置因材质问题只能加工低酸值原油。故高酸高硫原油只能由第一、二套常减压装置加工。但由于上述两套设备老化、腐蚀严重,加工高酸高硫原油存在严重的安全生产隐患。同时两套装置虽经过多次技术改造,但装置工艺技术水平、加工流程、关键设备采用的技术始终是处于上世纪八九十年代的水平,自动化程度较低,迫切需要进行技术改造。而且大规模的常减压装置有利于发挥规模效益,降低装置能耗,降低装置炼油加工成本。现有的三套装
2、置因乌兰原油管道建成投产及重金属含量高的南疆原油进厂不均衡,必须同时加工,造成减压渣油无法优化加工,南疆原油与其他原油混炼也不能使南疆石脑油作为优质的乙烯原料。一、项目背景一、项目背景 综合以上因素,为保证公司一次原油加工能力稳定在1050万吨/年,同时能成为西部原油的调节阀,必需将二套小规模的常减压装置合并改建为一套550万吨/年的常减压蒸馏装置。通过异地改造,可解决加工高酸含硫原油的设备材质问题,减少设备腐蚀,做到装置本质安全;同时可以优化原油加工,提升公司炼油技术经济指标。一、项目背景一、项目背景二、技术创新点二、技术创新点 轻烃回收系统的应用:回收来自第三套常减压装置的初、常顶气与本装
3、置的初、常顶气,增加公司的经济效益,提高装置的轻油收率。低温余热回收系统:采用低温位的物流加热低温热媒水,用高温热媒水加热生水和除盐水。充分利用了装置低温位的热量,减少了装置热损失,降低装置的能耗。高速电脱盐技术:进料位置在电极板之间;进料管采用特殊喷头型式;采用水平极板。高速电脱盐罐耗电量比高效电脱盐罐降低1/3左右。减压深拔技术:减压操作采用微湿式全填料减压塔,减压塔内设6段填料,并配以重力型组合式液体分布器及汽体分布器,使得减压塔全塔压降更低,可获得更大的减压拔出率。同时减压塔顶采用三级抽真空,第一、二级采用高效喷射式抽真空系统,第三级采用机械抽真空,减少了蒸汽的使用量,在保证减顶真空度
4、的前提下,节能环保,减压塔顶的操作压力设计值为18mmHg(绝)。二、技术创新点二、技术创新点三、实施效果及前景三、实施效果及前景 装置自投产以来,从生产经营指标简单分析来看:装置主要产品(汽油、煤油、柴油、变压器油、渣油)馏出口合格率达到99.8%以上;最好综合能耗为8.08kgEo/t原油;加工损失为0.15%;污水排放合格率100%;装置为股份公司级达标装置。装置整体运行良好,各项技术指标均达到设计值或优于设计值。且装置投用后,整体实现了可研要求的优化原油加工流程和优化催化裂化原料;同时回收了常减压蒸馏装置的初馏塔顶气和常压塔顶气,增加了轻质油的收率,减少了炼油黑色产品的收率。从装置两年
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 550 万吨常 减压 新技术 应用