分解炉缩口结皮的原困分析及解决措施.docx
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1、分解炉缩口结皮的原困分析及解决措施O前言河南新乡平原同力水泥有限责任公司(以下简称“我公司)第一条5000td水泥熟料生产线于2005年4月上旬建成投产运行。2006年4月该生产线分解炉缩口结皮严重,使系统通风量减小,造成窑内产生还原气氛和煤粉不完全燃烧。采用加大拉风后,则增大了高温风机的电耗,且把烧成带向窑尾移动,导致熟料提前成球而结粒偏大,黄心料、欠烧料较多。据统计,此时熟料se(f-CaO)值平均在2.0%左右,28d强度约降低5MPa,严重影响了熟料产质量。采取相应措施后,分解炉缩口结皮很少,熟料产量大幅度提高,质量明显好转。1分解炉缩口结皮原因分析1.1煤质的影响我公司原煤采用低挥发
2、分无烟煤(煤的.工业分析见表1)。原煤的供应商较多(少时有3家,最多时有78家)。为了降低成本,允许供应商在满足我公司原煤各项质量指标要求的前提条件下对原煤进行搭配调整,但在经济利益的驱动下,有的供应商会惨加一些价格低廉的高硫煤。虽然进厂混合煤全硫含量(质量分数)控制都小于1.5%,但混合煤可能是由含硫量差别不大的三种煤组成,也可能是由低含硫量煤oKS.)=0.3(T0.5%与高含硫量煤wK(Swi)=3.5婷4.0对与其他煤按比例混合而成,这在煤的工.业分析是雅以分析清楚的。若是后者且均化措施文不到位,那高硫煤燃烧时,在无旁路放风的情况下,在硫和碱反应达到平衡后还有过剩,过剩的硫会在分解炉缩
3、口形成致密的结皮。-1煤粉工业分析W.%Q/%4-悭J/%Q1jkg,)T3810-5730.71T9i23452.68二水丁手室另外,煤粉细度偏粗也是造成分解炉缩口结皮的原因之一。因对正常运行中的回转窑来说,在燃烧温度和系统通风量基本稳定的情况下,煤粉的燃烧速度与煤粉的挥发分.灰分.水分含量和细度有关。在选定矿点原煤后,煤粉的挥发分.灰分和水分含量基本圉定,则媒粉细度成为满足特定燃烧工艺的关键参教。但煤粉若磨得过细,不仅增加电耗,还容易引起煤粉的自燃和爆炸。根据天津水泥工业设计研究院烧无烟煤煤粉的细度经验公式:R=V2-(0.5L-我公司煤粉细度控制指标确定为5.0%以下,但实际煤粉细度经常
4、偏粗(一般在5.2%6.4%之间:特别是煤粉仓仓位低的时候为了快速增加仓位,煤粉细度会达到8.0%)o1.2窑炉风量不平衡三次风闸板开度过小。窑和分解炉用风量是通过窑尾三次风闸板开度来调节的。2006年4月,我公司三次风闸板开度正常生产情况下一般控制在30将35%。窑头,窑尾负压比较大,窑内火焰较长,窑尾烟室温度较高(一般在130。C).分解炉用煤量增加时炉温有所下降,窑皮偏长。这说明此时三次风闸板开度过小,窑内通风量偏大。(2)三次风闸板烧坏。我公司三次风是从窑头罩换取的,其中的熟料细颗粒没有经过能风沉降,会不断冲剧三次风何板上的浇注料。浇注料被磨损后闸板上的耐热钢板经不住900以上的热凤的
5、烘烧而烧坏。由于三次风阀板烧坏,窑内通风与三次风分配平衡被破坏,窑内通风量减小,窑头加媒泓度上不去,形成还原气氛,产生黄心料。同时,三次风量明显增加,使预燃炉风速加快。由于无烟煤燃尽时间较长,风速增却造成煤粉在预燃炉滞留时问变短,煤粉被带至预燃炉出口处附近煨烧.形成妒中涅度较低,而出炉湿度较高的”识度倒挂“现象,引起分解炉下缩口结皮严重,导致分解炉出口与五级下料管负压增高。此时,为保证熟料质量,只得降低产量生产。1. 3窑炉用煤比例不当当分解炉缩口结皮严重且清姻室用的高压水枪出现故障时,有的操作员为了使然料f-CaO量合格,采取了加大窑头用媒量的强烧办法。结果窑尾废气带入分解炉的热量过岛,势必
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