汽轮机大机油箱油位保护动作跳闸的事故分析.docx
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1、汽轮机大机油箱油位保护动作跳闸的事故分析摘要:详细分析了某电厂大机油箱油位低引起跳机的经过及原因,从此次机组跳闸事故的原因剖析,对出现的问题提出了纠正方法,同时,也提出了一点如何防止大机油箱油位低保护误动的改进方案,对相类型汽轮机的安全运行具有一定的借鉴意义。关键词:大机油箱油位低;跳机;分析1前言某厂4X300MW机组汽轮机为东汽轮机厂生产的N300T6.7/537/537-8(合缸改进型)亚临界中间再热两缸两排汽凝汽式汽轮机。机组有2X50%额定给水容量汽动给水泵和一台电泵,正常运行中A、B汽泵向锅炉汽包供水,电泵处于额备用状态。大机油箱装置有低油位保护。2022年01月05日00时29分
2、定期切换大机排烟油烟风机的过程中发生大机油箱油位低动作跳机事故。2事件描述1.1 事件发生前状态:机组负荷210MW,厂级AGC控制,A、B送风机运行,A、B引风机及A、B一次风机变频运行,A密封风机运行,A、B、C、D球磨机运行。主机A排烟风机运行、B排烟风机备用,大机油箱油位1633mm,A、B汽泵运行、电泵备用,B凝泵变频运行,A凝泵工频备用,A定子冷却水泵运行、B、C定子冷却水泵备用,B密封油泵运行、A密封油泵备用。2. 2事件过程:2022年01月05日00时22分将4号机大机A排烟风机切换至B排烟风机运行,停运A排烟风机后关闭A排烟风机进口门,DCS上大机油箱油位从1633mm升高
3、至1665mm,主值联系巡操就地开启B排烟风机进口门观察大机油箱油位变化,00时23分大机B排烟风机电流从2.85A上升至2.98A,但大机油箱油位仍保持在1665mm,主值要求继续开大B排油烟风机进、出口门,00时28分37秒B排烟风机电流3.24A,主油箱油位低I值报警发出,00时29分37秒B排烟风机电流升高到3.29A,主油箱油位显示降低到140OmnbETS保护发出,机组跳闸。随即将B排烟风机入口门关小后油箱油位回升至1626mm,检查机、炉、电联锁保护动作正常,检查分析确认保护动作为“主油箱油位低保护”误动,消除引起油位波动原因。00时30分值长下令恢复机组运行,锅炉吹扫点火维持冲
4、转参数,挂闸成功,机组冲转正常。01时09分汽轮机转速达3000rmin,采用ASS同期并网成功,逐渐增加机组负荷,恢复机组正常运行。3原因分析:根据保护动作时相关操作及查询趋势图,发现主油箱油位异常降低,油系统没有漏油,唯独操作B排油烟风机进、出口阀门开度,排油烟风机电流发生变化,主油箱负压产生变化,而实际油位没有变化。为了认真分析原因,2022年1月6日厂生技部组织相关人员,退出主油箱油位低保护,进行了相关试验:3.1排油烟风机进口门全开,将排油烟风机出口门从1/5开度逐渐全开,主油箱油位从1613mm降到1375mm,排油烟风机电流从2.98A上升到3.28A;将排油烟风机出口门从全开度
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