泵送混凝土的堵泵原因分析.docx
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1、泵送混凝土的堵泵原因分析目录前言11 .泵送混凝土堵塞十大原因21.1. 泵送剂与水泥相容性差堵管21.2. 碎急凝堵管21.3. 骨料级配不良,可泵性差31.4. 罐车内积水,泵送碎离析堵管31.5. 3.15mm砂颗粒不达标,造成反复堵管41.6. 水泥初凝时间不满足生产需要带来的堵塞51.7. 外加剂PH值影响泵送51.8. 碎运输车罐体内及现场碎任意加水61.9. 强行输送,造成堵塞61.10. 碎泵操作工未按泵送程序,造成“堵塞”72 .混凝土自身的原因82. 1.混凝土的和易性83. 2.骨料的使用技术84. 3.水泥用量的控制85. 4.外加剂的选用96. 5.纤维的使用97.
2、6.砂浆的配合比和用量98. 7.混凝土或砂浆的离析99. 8.混凝土中有异物或大结块103 .人员操作不当容易造成堵管IO4 .设备的问题导致混凝土堵泵的情况104.1. 管道连接错误导致的堵管104.2.设备局部漏浆造成的堵管104.3.搅拌车搅拌叶片损坏115 .环境温度变化116 .总结11前言随着商品混凝土的推广应用,采用输送泵进行混凝土的运送,大大地提高了混凝土的施工效率和机械化水平,这种施工技术被广泛地应用于桥梁、公路、水利、楼宇等建筑的施工。用于泵送的混凝土必须符合混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10,不适宜泵送的混凝土将加剧泵机的磨损,降低施工效率,造成资源的浪费。堵泵现象是
3、我们不愿看到的,那么如何来预防混凝土输送过程中的堵泵、堵管现象呢?现就以下几点原因加以分析:1 .泵送混凝土堵塞十大原因1.1. 泵送剂与水泥相容性差堵管水泥和化学外加剂的相容性是一个重要问题。我站就地取材选用本地质量较好的立窑水泥,选掺普通泵送剂,碎出机坍落度500px,碎运达10公里运距工地,坍落度保留值只有150px,造成泵送困难、堵管。外加剂厂说他供应的泵送剂是适合C3A值低于8%的水泥,是水泥不适应外加剂,经查水泥厂供应我站该批水泥C3A含量高达9138%。在我站、外加剂厂、水泥厂的协调会议上,水泥厂承诺将CA控制在815%以内,而且稳定,外加剂厂保证供应碎搅拌站坍落度增加值300p
4、x以上的泵送剂其坍落度1小时损失值不超过125px,水泥净浆扩展度4600px.水泥厂供应搅拌站水泥先由搅拌站实验室取样检测,符合要求才送货。经试用未再出现因水泥与外加剂不相容,坍落度损失快或急凝而影响泵送的现象。1.2. 依急凝堵管某工地在细雨绵绵的初春,当日室外自然温度只有14C,碎罐车拉到施工现场约半小时,原出站时坍落度为400px,现场检测为2cm坍落度,经加泵送剂调凝到12cm,开始泵送约30分钟罐内碎放出流动度不好,在泵车料斗成团凝状,查管线已堵塞,只好立即清理管道,罐内碎加入碎调凝剂和水,原是C35碎,降为C20碎使用。原因分析:经查发现:水泥厂是立窑生产,磨机在加石膏时,正是下
5、雨天,石膏料仓未分类存放。二水石膏及半水石膏混杂,雨水多,二水石膏发粘。工人不愿意装二水石膏,就装不粘的硬石膏、半水石膏,造成硬石膏全部代替二水石膏;水泥供应较紧,进仓不到6小时就装入散装水泥罐车,散装水泥罐车拉到搅拌站测定还有125C,而且水泥罐车边卸搅拌站边用其搅拌碎,碎出罐温度为67。石膏起到控制硅酸盐水泥的凝结时间及硬化速度的作用。与水泥中石膏的形态和用量有关,不同形态石膏的溶解度不同,会产生与外加剂的不同适应性,减水效果显著改变,有时会引起流动度损失过快甚至异常凝结。预防措施:水泥厂对原材料储存不能混堆,加强水泥磨机配料管理;水泥混后要按品种比例,掺量分类;水泥出库温度要控制在80以
6、内,混凝土进罐车温度不能高于60,防止温度超过60产生急凝现象。1.3. 骨料级配不良,可泵性差在一个工地五层楼板,C25碎,原配合比碎石粒径0.53.15mm连续级配,变为0.550px粒径,砂率仍用0.35不变,配料员认为石子粒径变小,用在同等级碎配合比上更畅,未核实材料变化情况,就原配合比直接作为施工配合比,结果造成连续弯管堵塞,现将两种规格材料碎石分析如下:从碎形态看,显得碎石子增多,和易性欠佳,流动性变小。后将砂率调为0.42,水泥用量每立方碎比原来提高15kg,可泵性改善,工地连续泵送500多方位未发生过堵塞。分析原因:石子粒径变小,表面积增大,孔隙率也随之增大,填充料需要不足,不
7、能克服针片状堆积弯管处形成堵塞,使碎泵送不畅。防止措施:泵送碎骨料针片状控制在18%以下,水泥用量(包括掺和料)不能低于280kgm3以下,碎坍落度控制在14400PX最为适宜,特别是低标号碎,坍落度超过450PX易出现离析堵管,坍落度低于300px,造成输送不畅而堵塞。配合比一定要根据材料变化调试,不能凭经验代用配合比,造成泵送碎效益和质量的降低。1.4. 罐车内积水,泵送碎离析堵管罐车司机在洗罐时,水不放尽,积留少量水,目的是使罐不残留碎浆。罐体容积大,留多少水是无法掌握的,造成水灰比不准,碎离析,严重影响质量,如某工程浇筑柱C20碎,站内检测碎坍落度40375px,运到现场强搅后,实测达
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