2015金属技术监督工作计划的总结暨2016金属技术监督工作计划.docx
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1、2015年金属技术监视工作总结暨2016年金属技术监视工作方案一、金属技术监视主要指标完成情况及简要分析L金属技术监视年度主要指标受热面“四管爆漏率受监焊缝一次合格率受监焊缝无损探伤塞受监焊缝无损探伤率评分指标0次/年298%100%100%298分2015年0次/年99.20%100%100%91.4分2014年3次/年98.6%100%100%85分2013年0次/年99.1%100%100%2012年2次/年96.5%100%100%2、简要分析2015年完成#1机组C修、#2机组A修、#2脱硫协同粉尘提效改造、#2机组锅炉及压力容器定检相关金属技术监视。#1机组C修期间完成低温再热器三
2、级管组金属监视;#2机组A修期间完成#2炉低氮燃烧改造金属监视,#1、2电除尘四电场波形线改造焊接监视。截止2015年12月31日机组启停及运行时间如下(详情及受热面爆漏统计表见附件):#1机组#2机组备注2015年运行3411小时6265小时2015年启动6次4次2015年停运7次4次累计运行41150小时37752小时累计启动75次62次累计停运75次61次二、金属技术监视开展的主要工作1、受监设备开展的主要工作1.1、#1机组总检查14636点,不合格221点,已整改142点,未整改79点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。锅炉金属监视主要内容:完成机组低温再热器三级管组更换,炉膛内部联箱及疏
3、水、取样管检验,对炉膛外部高再、低再堵阀检验,抽查高再出口联箱32排角焊缝及下方32排对接焊缝,屏过切割5根管道并进展封堵,完成对57屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉O米前后侧定排管道更换并进展无损检验,再热器、饱和蒸汽取样管更换。汽机金属监视主要内容:汽轮机轴瓦、瓦枕螺栓、轴颈变截面,IB小机转子轴瓦、推力瓦、推力盘、销钉、围带、叶片,真空泵转子,凝结水泵推力瓦,低旁阀螺栓,#13高加水位计管道更换等。电气金属监视主要内容:刀闸万向节连杆。其它金属监视:A/B引风机检查处理,增压风机叶片及支撑检查处理、#1循环水泵叶轮修复,联箱对接焊缝及取样管检查,炉外疏水管道测厚检查等。1.
4、2、#2机组总检查10721点,不合格82点,已整改44点,未整改38点,未整改为磨煤机大齿裂纹缺陷。锅炉金属监视主要内容:再热器、饱和蒸汽取样管,高过、屏过、高再取样管,低氮改造涉及的水冷壁管道及相应燃油平台管道,完成对屏过圆钢检查及#1球磨机大齿无损探伤,完成锅炉0米前后侧定排管道更换并进展无损检验。汽机金属监视主要内容:浮子油箱,BDV阀更换,#1#3高加水位计管道更换,A/C真空泵转子。其它金属监视:脱硫吸收塔除雾器支撑梁、环壁焊接,增压风机叶片检查处理,氧化风母管,#4循环水泵叶轮,B斗轮回转减速机、斗轮毂。1.3、#2机组完成锅炉定检、容器定检、大修金属监视共58项。锅炉定检主要内
5、容:汽包、联箱、减温器、上下旁阀后减温装置、受热面、汽水管道、炉外管道、安全阀、锅炉水压试验、支吊架、承重构造、炉膛变形、膨胀变形。压力容器定检主要内容:除氧器、高加、低加、压缩空气储气罐、井1、2、3氨罐、#1、2蒸发器、#1氢罐、氢氧别离器。大修金属监视主要内容:汽机气缸,高、中、低压缸转子;中低、低低、低压对轮联轴器链接螺栓;M32及以上,温度大于或等于400C高、中压缸螺栓,高、中压主汽门螺栓,调速汽门螺栓,上下旁调节阀螺栓、小机高压进汽调节阀螺栓,锅炉主汽门螺栓;轴瓦和推力瓦;中压主汽门和高调门内外表;A/B小汽轮机汽缸喷嘴室、隔板,转子末两级叶片和叶根,转子轴变截面处及推力盘R角;
6、发电机转子中心孔及转子轴变截面;锅炉堵阀;炉外管道大小头、三通各抽查10个;高温再热器出口联箱进口T23管段焊缝,高过及高再顶棚梳型板与管子密封焊穿墙管,屏过顶棚穿墙管;高过、再热热段、再热冷段弯头抽查;主给水管弯头抽查。1. 4、金属监视中主要问题的分析及处理情况:1.4. 1#1炉A侧高过蒸汽取样管反复泄漏:2015年2月5日#1炉A侧高过蒸汽取样管三通下部焊缝裂纹泄漏,检修中仅对焊缝返修;2015年7月20日C修金属监视中发现该三通上部(对接焊缝下方)母材存在裂纹缺陷,更换了局部取样管;2015年11月5日该三通上部焊缝裂纹泄漏,经分析是因再热联箱受热向A、B侧膨胀约20cm,取样管膨胀
7、受限造成其应力集中产生裂纹,随后对取样管增加膨胀U型弯,并更换三通(材质由12CrlMoV更改为lCrl8Ni9Ti)o针对此缺陷,扩大检查中对两台机组低再取样三通、饱和蒸汽取样管三通进展检查更换,发现过热蒸汽管道一次门前取样管材质用错,安排2016年检修期间处理。1.4.2 #2炉低氮燃烧水冷壁管道缺陷:#2炉低氮改造金属监视中,发现水冷壁母材存在气孔、焊缝折口等缺陷。因气孔直径中T/2管壁厚度,为确保今后机组安全运行,增加对OFA喷口、拱部水冷壁燃烧器喷口及方喷口、乏气风喷口、分级风喷口、所有单管以及备品配件和制造厂边角余料检测,检测均无异常;增加对该批管材管侧20Onim超声波检测无异常
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