大功率发动机缸套异常磨损原因分析与优化实例探讨.docx
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1、大功率发动机缸套异常磨损原因分析与优化实例探讨缸套是发动机的重要零部件之一,在发动机运行过程中,缸套内部承受高温、高压燃气做功产生的热负荷,外部则由冷却水以热交换的方式带走部分热量。这种外冷内热的辐射差对缸套的材料性能提出了很高的要求,同时缸套内表面加工有密集的笫磨网纹,其作用是增强缸套表面的附油能力,以降低活塞上下往复运行的摩擦力。如果缸套表面的玲磨网纹被破坏或发生异常磨损,造成缸套与活塞发生干摩擦,轻则缸套出现异常磨损,重则发生拉缸事故,导致发动机无法正常运行1。一、故障现象某发动机为船用20缸V型高速大功率发动机,以发动机输出端视角将其分为A排、B排,单排10个气缸。在发动机台架磨合试验
2、结束后使用内窥镜检查缸套时,发现整机有9个气缸缸套内表面存在片状异常磨损,所有缸套的磨损状态均表现为片状磨痕,磨损部位给磨纹消失,磨损痕迹贯穿缸套整个工作行程,对应的活塞环工作面存在磨损痕迹,其运动灵活、无卡滞现象,活塞顶和活塞裙表面未见异常磨损痕迹。各缸磨损部位的分布情况(黑色部分)见图IoOOO3OOOOOAlA2A3A4A5A6A7A8A9AlO0e03300BlB2131乂B5I 拓H7B8B9BlOEil 造图1故障缸异常磨损分布情况经统计,磨损主要发生在非推力侧,各缸磨损面的高度相同,且与活塞环上下运行最大行程相吻合,经拆检勘验可以判定:异常磨损主要发生在活塞环与缸套之间。以B2、
3、B8缸缸套内壁为例,具体磨损情况如图2所示。GOH2总算内壁)B4【套内壁图2故障缸缸套异常磨损情况二、可能原因分析和排查根据现场勘验情况及缸套异常磨损机理,结合发动机缸套异常磨损排查经验,分析造成缸套异常磨损的可能原因如图3所示L23o缸套内孔ft:径超差活塞顶型线尺寸超差L 零部件质t问题活塞环尺寸超差气缸套制造质俄不满足要求弹性支撑刚度超差发动机机脚高度尺寸超差活塞冷却油喷嘴位置度不合格连杆侧隙超差缸套异常磨损一 装配质量问题活塞顶裙同轴度超差止推间隙超差地脚螺栓松动燃烧室积炭严重发动机使用运行问题喷油器雾化不良排温等参数异常润滑油清洁度较差清洁度问题零部件洁度较差图3缸套异常磨损的可能
4、原因经现场初步勘验,缸套磨损表现为片状式磨痕,结合故障树,围绕零部件制造质量、发动机装配、使用、清洁度等方面对故障缸进行检测。1、零部件质量问题(1)缸套内孔直径检查缸套内孔直径尺寸为230(+0.046,-0.010)mm,根据图纸要求分别测量距离缸套顶部不同高度位置(dld2d3)处缸套的内径尺寸,其中dl、d2d3分别代表距离缸套顶部40mm、80mm及130mm位置,缸套内径过大或过小均会影响缸套与活塞之间的摩擦配合,超差严重时会导致润滑油膜被破坏,进而发生干摩擦。检查发现发动机缸套内径装配值全部满足要求,磨合试验结束后复测故障缸的缸套内径,除磨损部位内径超差外,其余部位内径全部满足要
5、求,具体如图4所示。230.04230.03230.02230.01230.229.99Li、WM出品了10B857 Iu C图4磨损缸套内径的检查情况(2)活塞顶活塞顶材料属于马氏体耐热钢,淬火后在高温(超过700)下洛氏硬度仍能保持30HRC以上,说明其可在较高温度下工作。同时,由于活塞顶受热不均匀,导致活塞顶外圆受热面通常呈现出不规则的椭圆凸台形状。在故障排除过程中应核查故障缸活塞顶型线的加工检验记录,包括检查活塞顶外圆型线尺寸、形位公差等,以满足活塞顶的设计要求。经过检验,活塞顶符合设计要求。(3)活塞环活塞环除了具有密封燃烧室气体的作用外,还能将活塞70%左右的热量传递给缸套O因此,
6、作为发动机零部件设计中的关键零件,活塞环对燃烧和做功起到至关重要的作用。由于活塞环开口处受热后有外张趋势,根据其弹力、应力,以及结构参数设计结果,需要复查活塞环宽度、厚度、开口尺寸等,检查发现除个别气缸开口尺寸超差外,其余全部满足设计要求。由于活塞环开口尺寸超差为个别现象,可能与拆检过程中的扩撑工艺有关,因此结合活塞环的装配检验记录,分析认为活塞环尺寸满足设计要求,具体检查情况如图5所示。0.152lA234A56A7A8A910BlB2B3B4B5B6B7B8B9BlO图5磨损缸套活塞环配合间隙检查情况(4)指磨网纹缸套表面的圻磨网纹可以有效保证润滑油的附着性,对于在活塞上下运行过程中的布油
7、也非常有利。如果桁磨网纹被破坏,会直接导致缸套表面粗糙度增加和布油能力下降,影响活塞与缸套之间的摩擦配合,进而发生异常磨损。检查缸套未磨损部位的壬行磨网纹,包括粗糙度及轮廓算数不平度等发现,所有磨损气缸在非磨损部位的密磨网纹全部满足设计要求,如图6所示。图6缸套布磨网纹检查情况(5)弹性支撑该型发动机弹性支撑有黑色和红色2种颜色状态,由于加工制造过程不同,导致2种支撑的颜色存在区别,但理论上其弹性刚度均满足使用要求。其中,A排7件支撑中有4件为红色、3件为黑色,B排7件支撑均为黑色。拆除2种装机弹性支撑,并领取库存的黑色支撑进行压载试验,测量2种支撑的弹性刚度并进行对比,检查发现红色支撑刚度均
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