烘培食品废水的处理.docx
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1、烘培食品废水的处理烘培行业是我国七大类食品制造业之一,食品以面粉、酵母、食盐、砂糖和水等作为基本原料,添加适量油脂、乳品、鸡蛋、添加剂等。随着烘培食品行业的迅速发展、生产规模化,烘培企业生产废水的排水量也在与日俱增,水质也更加复杂。烘培废水本身无毒性,但含有大量的可生物降解的有机物,COD、BOD5、SS较高,而且还含有较高浓度的动植物油。目前国内外有关糕点行业废水处理的报道较少,如何提高和改进糕点烘培行业废水处理技术,采用科学的工艺技术路线组合,切实解决糕点行业废水治理问题引起越来越多的重视。某面包烘培厂废水水量500m3d,废水中含有大量的面粉和奶油,原污水处理站不能处理现在的污水负荷,原
2、工艺采用气浮+厌氧+好氧工艺处理生产废水,由于预处理效果较差,厌氧停留时间较短,原有污水处理站不能满足厂区现有的实际生产需求,需将厂区污水处理站进行改造。1原有工艺1.1工程概况废水进水水量500m3d,经废水处理站处理后的水质能达到污水综合排放标准(GB89781996)所规定的一级水质排放标准。该工程的设计进水水质及排放标准见表1。1.2原工艺存在问题(1)污水在进入调节池之前,预处理设计不合理,没有把大颗粒的固体去除造成调节池有效池容被沉淀池占据,没有起到调节水质水量的作用。(2)气浮设备前没有隔油及沉淀预处理工艺,造成高浓度的悬浮污染物及大量的油类直接进入气浮设备,造成气浮设备负荷太高
3、。气浮设备效果太差,可能是设备配置或设计不合理造成,不能满足本工程污水预处理的需要。(3)厌氧处理单元设计不太合理,造成布水效果及厌氧三相分离效果差,污泥排泥不畅,从而影响厌氧的整体处理效果。厌氧处理单元设计时没有根据实际水质情况进行计算,造成厌氧罐的容积太小,水力停留时间太短,不能对有机污染物进行充分降解,以至不能满足实际水质的处理要求。(4)CASS池微孔曝气头堵塞或损坏太多,充氧效果差,影响处理效果。CASS池的潴水器的灌水堰长不符合设计规范要求,不能保证濯出的清水悬浮物不超标。(5)由于水中含有大量面粉,整个系统在运行当中会产生大量的污泥,原系统采用的污泥脱水装置并不能解决此种污泥的脱
4、水问题,需要改变脱水方式;脱水的污泥进泥流程太长,不利于污泥处理。而且,目前的污泥处理系统处理能力偏小,不能满足污泥处理的需要。2改造工艺流程为使出水达到污水经污水处理处理后出水达污水综合排放标准GB8978-1996规定的一级标准的要求,及污水处理站目前的状况,确定隔油+气浮+UASB+A20+曝气生物滤池的主体处理工艺污水处理工艺流程,改造后的工艺流程见图1。生产污水经管道收集后自流进入格栅井,经格栅去除大块杂物,然后进入集水池。在集水池内安装自带搅拌的潜污泵,通过搅拌切削可防止潜污泵堵塞。集水池的污水经潜污泵提升进入旋转固液分离机。旋转固液分离机通过0.5mm的滤网,在旋转离心力的作用下
5、将污水中的大部分面粉等悬浮物去除,然后自流进入隔油池,去除污水中的浮油后进入调节池。经水质水量调节后的污水,经调节池提升泵提升进入竖流沉淀池,通过沉淀进一步去除滤网没去除的污染物,然后进入气浮池作进一步气浮处理1,确保污水中的油类、面粉及其它悬浮污染物得到有效去除。然后自流进入水解酸化池,经水解菌将污水中的大分子有机物降解为小分子有机物,提高废水的可生化性。经水解酸化池处理后的污水进入中间水池,经提升泵提升进入UASB厌氧池进行厌氧处理2,通过厌氧菌将污水中的有机污染物转化为甲烷、二氧化碳和水。经UASB厌氧处理后的污水自流进入缺氧+厌氧+好氧A2/0系统作进一步生物处理,从而较彻底地去除污水
6、中的污染物。经二沉池处理后的污水自流进入中转池,经曝气生物滤池提升泵提升进入曝气生物滤池作进一步处理。曝气生物滤料通过生物膜进一步降解污水中的有机污染物,并脱氮除磷。同时,曝气生物滤池还兼有过滤的作用。经曝气生物滤池处理后,污水可达污水综合排放标准(GB89781996)规定的一级标准的要求,经污水总排口计量后达标排放。曝气生物滤池运行一段时间后,老化脱落的生物膜越来越多,截留的污染物也越来越多,造成滤料堵塞,出水悬浮物增多,此时需对曝气生物滤池进行反冲。反冲洗水回调节池重新处理。3主要构筑物及设计参数格栅间:钢筋混凝土结构,构筑物尺寸3.0m7.Om,2座,有效池容468m容积负荷5kg(m
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