炼化企业全厂检修停工经验分享.docx
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1、炼化企业全厂检修停工经验分享1实现密闭吹扫,重油装置实现柴油清洗后吹扫。先后两次组织相关人员赴天津石化和济南分公司学习大检修,并重点学习密闭吹扫。学习完成后,从系统到装置,参照两家兄弟单位做法进行了流程完善和改进。停工实践的结果证明是有效的,实现了安全、环保、无异味、低噪声停工。结合停工过程,值得固化的经验有:1.重油装置用轻油置换清洗后,再用蒸汽吹扫,既容易吹扫干净,又节约蒸汽。如常减压用直储柴油清洗后,清洗油退至原油罐,柴油组分未浪费,且不影响航煤生产,一举多得。经统计,停工吹扫蒸汽预计在3.2万吨,实际使用量较计划减少0.45万吨左右,吹扫蒸汽使用峰值(200th)较计划值(320th)
2、低120th02 .各装置吹扫时要分系统进行,各系统间要紧密衔接,吹扫时间要较常规吹扫适当延长。如装置各系统全面展开,会造成系统压力低,而且后部有背压,更不容易吹扫干净。3 .密闭吹扫时,出装置前要冷凝,避免高温介质进入罐区或气柜。本次所有密闭吹扫项目均是开工期间增上,因此只能互相借用,大部分能够实现冷凝后出装置,没有问题。如3#加氢装置新增一条放空罐D-401至分储塔塔顶空冷A-201前吹扫线,在各个系统吹扫时,装置关闭放空罐至低压瓦斯系统阀门,投用A-201,无法冷凝的蒸汽经过A-201及E-201后,温度降至30左右,装置间断将温度不高的放空系统不凝气排入低压瓦斯系统,解决了外排气温度高
3、的问题;7月5日11:00至12:25,两套常减压柴油顶线,经过3#加氢边界跨不合格线进9#罐区,3#加氢控制界区温度不超50C,G905涨约100吨油,未把大量蒸汽带进罐区。2网络统筹到位,公用工程平衡控制。本次停工以连续重整、3#催化、渣油加氢为核心,以蒸汽平衡、瓦斯平衡、氢气平衡为控制要点,最终结果表明,此方案可控,为较优化方案。结合公司停工网络,三大平衡分解到小时,并重点关注停工过程中关键控制点,制定更加详细和具体措施;与装置逐一对接、重复推演、不断优化,在整个停工过程中,三大系统运行平稳,满足装置需求。1 .蒸汽系统由于实施密闭吹扫,有效控制了各装置蒸汽量的使用,避免乱排乱放等浪费现
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