百分百利用煤立磨吐渣降低煤耗的措施.docx
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1、摘要为了满足回转窑用煤量的增长,提高煤磨台时产量的同时,吐渣量也会显著增加,由于吐渣量大,还夹杂少量好煤,若外排势必造成部分原煤的浪费。为此,采用外循环系统,将煤立磨吐渣100%回磨再利用,解决了生产线长期存在的瓶颈问题。同时吨熟料煤耗可下降2.5kg,降低生产成本。1存在的问题公司熟料生产线规模是4000td,平均生产能力达到4600td,煤粉制备系统选用立磨系统,主机规格ZGM95G磨煤机,设计台时产量30th,成品0.08mm筛筛余10%,若扣除12%的水分,实际煤粉台时产量仅26.4t/h。由于立磨选型整体较小,煤磨与窑同步运行,不能满足回转窑用煤所需。若强行提高磨机台时产量,吐渣量显
2、著增加,年平均吐渣量达到25003000t,对实物煤耗影响较大,成本控制压力较大。生产过程中,发现影响磨机台时产量和吐渣量的因素有:煤粒度大小、煤质好坏、煤热值高低、砰石多少、磨机喷嘴环磨损状况,以及粉磨加载压力和烘干风温等。为此,我们针对这些因素进行了一系列优化调整。2改造措施2.1 降低入磨粒度从其他分公司调拨一台环锤破碎机,安装在取煤皮带斗式提升机出口(见图1),对其进行破碎,降低原煤粒度,提高易磨性。原煤破碎前后粒径分析见表K表1原煤触径分析11位径分析/%箭径23.32mm15.68mn9.84nnn7nnu5nun0.9mm破碎前裤余分析3.1912.613.422.833.6累计
3、分析3.112.124.738.160.9MS破碎后婚余分析01.95.311.49.741.2累计分析01.97218.628369.5图1原煤环锤破碎机通过对比可以发现:安装破碎机后,原煤粒径明显变小,7mm筛余累计百分数降低19.5%o2.2 增加外循环系统煤吐渣中砰石含量多,其中还夹杂着少量好煤,只是煤渣易磨性差,若外排造成部分原煤浪费。经商定,进行外循环系统安装,安装皮带输送机、斗式提升机等设备(见图2)。为了改善易磨性,保证回磨后的产量,在斗式提升机出口安装一台小型锤式破碎机(见图3),先破碎后回磨。23增加除铁装置在吐渣皮带安装永磁除铁器(见图4),将煤渣中的铁件和金属粉末进行排
4、除,防止金属粉末在磨内富集,影响磨机安全运行。3改后效果通过实施上述措施后,煤磨系统开机运行,其技术指标见表2。由表2可以看出,煤粉细度下降2%,台时产量提高3th,煤吐渣量100%回磨利用,彻底解决了原煤浪费问题,吨熟料煤耗下降2.5kgt.图2煤渣斗式提升机图3煤渣锤式破碎机图4煤渣除铁器表2煤磨技改前后对比项目台时产量/(th)0.08mm筛筛余/%水分/%熟料煤耗/(kgt)吐渣处理技改前30.5122.5145.0外排技改后33.5102.1142.5回磨4结束语将现有煤立磨系统改成外循环系统的应用,再配置2台破碎机,降低入磨物料粒度,有效改善原煤和吐渣的易磨性,成功实现煤吐渣量利用
5、率100%,避免了原煤的浪费,解决了生产线长期存在的瓶颈问题。附公司煤磨粉磨提产降耗技改措施公司2500th生产线煤磨系统采用2.8mX8m管磨,设计台时产量17th,公司水泥窑预热器系统改造为高固气比系统后,窑产能提升到了2600th以上,为此公司对煤磨内部进行了同步技术改造,改造后煤磨台时产量达到20th以上,满足了水泥窑需求,取得了一定成效。1磨内结构优化1.1 煤磨运行中存在的问题我公司2.8mX8m风扫闭路煤磨系统主要设备配置如下:磨内有三仓,一仓烘干仓长245Omm,二仓破碎仓长1700mm,三仓研磨仓长340Omm;煤磨主电机功率500kW,煤磨引风机型号BB24SI1650D配
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