华能某机组汽封进水事故警示学习.docx
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1、一、主设备情况:电厂装机容量65万KW,#1、2机为100MW燃油机组,#3、4机组为225MW燃煤机组,为2001年200MW燃油机组改造机组。汽轮机型号:N225T2.75-535/535;制造厂家:东方汽轮机厂;投产日期:1976/12/09;大修日期:2001/2/20-2001/12/31,汽轮机通流改造;2002/4/23-2002/5/2因中压末级锁口叶片断揭中低压缸处理。二、事故前运行工况:5月14日,电厂#1、4机组正常运行,#2、3机组备用,其中#1机组降参数(3MPa.450)带20MW负荷运行,#4机组额定参数带167MW负荷运行。系统频率49.98HZ。#1、2、4主
2、变运行,#02高备变带6KV11I段运行,6KVN段由工作电源供电。机侧动力运行方式:#7调速给水泵,甲、丙循环水泵,甲凝结水泵,乙射水泵运行。炉侧动力运行方式:甲、乙吸风机,甲、乙送风机,B火检风机,甲制粉系统,给粉机除D2、D4停运外其它火嘴均投运,A、B层投手动,转速530rmin,C、D层投自动、转速450rmin,吸风机挡板投自动运行。抽汽母管汽源:#4机二、四段抽汽,#1机炉自用蒸汽供汽。一二期抽汽母管并列运行。三、事故发生、扩大和处理情况:5月14日19:34#4炉炉膛掉焦,就地一声沉闷响声,火焰监视器变暗后亮,“炉膛压力高”信号报警,炉MFT动作,首出原因“炉膛压力高HI值”(
3、先负后正,一1919pa、+3177pa),联跳甲制粉系统,乙火检风机跳闸、甲火检风机联启,#4炉灭火。机、电跳闸,#4机组负荷由167MW下降到0。交流润滑油泵联动,主汽门关闭。6KVIn段工作电源跳闸,备用电源自投成功。查保护,炉首出原因“炉膛压力高HI值”。19:34确认#4机交流润滑油泵联动启动成功,关闭#4机主蒸汽电动隔离门,全开凝汽器真空破坏门,开#4机主蒸汽及本体相关疏水阀门。关闭#4机二抽至炉侧抽汽母管阀门,开#4炉自用蒸汽至炉侧抽汽母管阀门,进行炉膛吹扫。19:35#4机轴封汽源由#4机除氧器倒为抽汽母管供给。19:36开启凝结器和除氧器补水门,维持凝结器、除氧器水位。19:
4、37联系#1机增负荷,提高抽汽母管压力,同时调整轴封供汽压力。19:46发现高压缸前后、中压缸前汽封冒汽水,开大抽汽母管疏水门。19:51#4机转子静止,惰走时间17分钟(原27分钟),投连续盘车,CRT显示电流在1118A之间摆动,就地电流在1424A之间摆动,测大轴挠度#1/2瓦为90/120m019:57中压下缸内壁温度急剧下降,由487降至70。20:17最低68。20:04#4机盘车掉闸,手动盘车不动。20:10高压内缸上缸内壁温度460,高压内缸下缸内壁温度440,中压上缸内壁温度480,中压下缸内壁温度70,根据现场状况,采取闷缸处理措施。降凝汽器真空到零,停#4机轴封供汽,关闭
5、所有与汽缸连接阀门,解列#4机段抽汽母管(关闭#3、4机抽汽母管联络门)。16日6:30,高压外缸上下缸温差20(321,下301C),中压缸上下缸温差63C(上228,下165C),经分析研究决定投盘车。6:59试投盘车一次成功。电流有轻微摆动(范围9.8T0A,原始电流为9.5A),测大轴挠度:#1瓦50m(原始值35m),#2瓦150(原始值50m)。连续盘车后,12:40大轴挠度恢复正常值(#1瓦40m,#2瓦70m),电流稳定,恢复正常。16日18:30报竣工,转入备用。根据电网调度要求,17日开机迎晚峰。17日10:30锅炉点火,16:06高压内缸内壁温度236234C,中压缸内壁
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